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湖北黄冈流量计检测-第三方校准计量机构

更新时间:2025-03-29 03:02:28 编号:8an8btea62279
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许凤玉

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湖北黄冈流量计检测-第三方校准计量机构

关键词
湖北流量计,黄冈流量计,江苏流量计,青海流量计
面向地区
全国

带表卡尺由于其内部多为齿轮、齿条,如使用不当,经常会出现示值变动性超差(检定规程JJG30-2000中规定不超过分度值的1/2)的现象。下面介绍几种造成超差的原因和调修方法:

  1.部件紧固不良。打开表蒙,检查各齿轮、齿条及其他部件紧固螺钉是否有松动,若有,拧紧即可。

  2.指针与针套配合松动。将指针与针套配合面的周围用小锉刀锉光、整平进行锡焊。

  3.指针套与中心轮(指针轴)配合松动。将指针小心取下,用钟表冲子轻轻敲击其针套孔进行缩孔,重新安上即可。若无法修复应更换新的指针。

  4.主尺齿条与齿轮啮合不好。先清洗齿条、齿轮,用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可用双手调整齿条与齿轮的配合,使它们啮合量适中,然后再拧紧螺钉。调整时尺框移动应平稳,不应有阻滞现象。

  5.指示表扭簧(游丝簧)错乱、松动和变形。把游丝簧取下,使其处于松弛状态,用镊子进行调整并矫正变形部位,恢复原状并具有一定的预紧力。如果损坏严重无法修复,应更换一个新的游丝簧。

  6.指示表中心轮与左、右轮配合间隙不当。用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可调整中心轮与左、右轮的配合,尽量减小间隙。

部分厂家生产的出租车计价器采用液晶(LCD)显示,夜间营运时借助其背光源才能看清显示屏上的营运数据。下面以湖南某公司生产的HCC168型税控计价器为例介绍其背光源电路的工作原理并进行故障分析。

  一、工作原理

  为延长背光源使用寿命,该机背光源设计成间隙工作状态,背光源是否工作由CPU(89C52)通过检测计价器的工作状态进行控制。当计价器处于重车或按键操作状态时,背光源长亮。计价器转入空车状态后,经一定时间的延时,受控于CPU的控制电路切断振荡电路的工作电源,从而使背光源熄灭。一旦计价器转入重车状态或触动计价器面板按键等,则背光源电路立即恢复工作。具体工作过程如下:

  1.计价器处于重车或按键操作状态时,D7(89C52)第12脚输出的背光源电源控制信号为高电位4.6V,此信号至D8(74HC14),经D8两级串联的非门电路进行脉冲整形后,D8第6脚仍输出高电位至三极管V24(9013)b极,使V24导通。V24的导通为三极管V26(9012)提供了基极电流通路,从而V26也导通。V26的e极接在整机的12V电源正端,c极接振荡电路的工作电源输入端,因而它的导通为振荡电路提供了12V工作电源。振荡电路由三极管V25、V27和变压器T1的初级组成。振荡电路工作时,T1的次级感应出约110V的交流电压,此电压直接作为背光源的工作电压使背光源发光。

  2.当计价器转入空车状态后,如果不进行任何按键操作,则在延时(120~150)s后,D7第12脚输出的控制信号转变为低电位0.1V,同样D8第6脚也变为低电位,使V24、V26都截上,振荡电路失去工作电源电压而停止工作,T1次级无电压输出,背光源熄灭。此时计价器若再次转入重车状态,或者触动面板按键,则D7第12脚立即转为高电位,从而控制背光源发光。

  二、故障分析

  1.计价器背光源不亮或亮度不够时,在计价器通电时测量背光源两脚间是否有70V左右的交流电压(此电压空载时约110V),若电压正常则肯定是背光源损坏或老化,更换即可。

  2.如背光源两脚间无电压,则在主电路板上测量T1次级两脚间电压。如该处电压正常,则是T1次级到背光源引脚之间的接插件、连接线或印刷电路板开路。

  3.T1次级也无电压,则先让计价器断电,然后测量T1各引脚之间的直流电阻。正常时其1~2脚和2~3脚之间都为18Ω左右。4~7脚之间为600Ω左右。初、次级之间阻值无穷大。发现异常则为T1损坏。如T1正常但其初次级仍无交流电压,此时测量T1初级三脚对地直流电压,正常时应都为12V。如直流电压正常,则为振荡电路未工作,检查V25、V27、R32、R33、R34。如T1初级直流电压异常,则为电源控制电路故障。这时可先测量V24 b极有无0.6V直流电压,如有则需检查V24、V26、R35、R36是否正常。如V24 b极电压异常,则确认R30、V24是否正常,如都正常,则顺此支路向前逐一测量检查R24、V20、D8等元件。

  总之,在分析和处理电路故障时,在了解其工作原理的基础上,才能做到有的放矢。

氧气吸入器是医疗行业常用的呼吸仪器,主要用于对危重病人进行输氧治疗,它直接接触病人的呼吸道。因此,在治疗呼吸道传染疾病时,应注意对氧气吸入器的严格消毒。

  一、对氧气吸入器的消毒

  1.每次使用后需对氧气吸入器外壳及连接部位用消毒液进行擦拭消毒,不能进行高温消毒,以免内部机件受损;
  2.湿化瓶和过滤网每次使用后都要进行高温消毒;
  3.出气孔连接管应作一次性使用机件处理;
  4.消毒应进行两次:次应在氧气吸入器使用后就在隔离治疗病房内及时进行消毒,防止病毒随氧气吸入器带出隔离区。第二次消毒应在氧气吸入器进入治疗区使用前进行,防止病毒的二次感染;
  5.检定、维修人员在检修氧气吸入器之前也应对其进行消毒处理,防止氧气吸入器携带病毒。

  二、氧气吸入器的检定分为气密性检定、压力表示值检定、浮标灵敏性检定和气通量检定四个部分

  这四个部分除了压力表的示值检定需在精密表校验台上进行外,其余三个部分都在氧气瓶上进行。

  具体的检定步骤是:将氧气吸入器的气源接头连接到氧气瓶上,关止吸入器的流量控制阀,然后打开气瓶角阀,待气源压力表达到指示位置后,再关止气瓶角阀,进行耐压试验;此时如果气源压力表指针有下降的情况,则说明有漏气部位,要分段检查才能确定。如果不漏气,说明气密性检定合格。下一步进行浮标灵敏性检定,操作时应缓缓打开流量控制阀,待浮标指示锥开始上升后,开启并迅速回位,看指示锥在气源冲击下能否升到高位置,如果不能,说明灵敏性太低,要进行调修。气通量的检定主要是检查湿化瓶连接孔和滤网是否堵塞,具体操作同上述步骤一样:打开流量控制阀,先用手指堵住气孔,看浮标是否下降,如果下降,说明湿化瓶连接部分漏气;如果不下降,则迅速松开出气孔,看浮标指示锥是否能顺利下落,如果下落不畅或不下落,说明滤气网堵塞,需清除堵塞物或更换滤气网。

  三、氧气吸入器的故障分析和维修方法

  氧气减压器的故障主要有漏气、浮标升降不灵活和通气堵塞三个方面。
  部分:漏气。前面在气密性检定中气源指示压力表示值有下降的情况,说明有漏气部位。漏气主要有以下四个方面。
  (1)连接部分漏气:是指各连接点之间有密封圈破损或连接太松,需检查各连接点密封垫圈是否完好,然后再紧固连接部位,故障即可排除。
  (2)控制阀漏气:一般是指控制阀密封圈破损、变形或密封针磨损。维修时,需打开流量控制阀的紧固螺母,拔出控制阀,检查密封圈和顶针;如果密封圈破损变形,要更换;顶针磨损可以进行打磨,将毛刺及划沟打平后上紧,就可以排除故障,如果打磨后仍漏气,则要更换控制阀。
  (3)密封圈漏气:是指减压阀上盖和减压仓之间的紧固部分漏气。检查时需打开上盖,看密封圈和塑料垫圈是否破损变形,如果变形则要更换。
  (4)破损部位漏气:是指压力表内弹簧管破裂、浮标破裂、湿化瓶破裂以及螺纹破损造成的漏气。更换新件,否则无法重新使用。

  第二部分:浮标升降不灵活的分析。
  浮标升降不灵活的情况有三种。一是浮标指示锥靠擦浮标内筒;二是减压阀调节螺钉调节不当;三是由于通气堵塞。对于浮标指示锥靠擦浮标内筒的情况,要对指示锥进行打磨或更换;减压阀调节螺钉直接影响着浮标的灵敏度,如果调得过紧,会使浮标灵敏度太高,指示锥在被吹得摇摆不定;如果调得太松,浮标又感觉不到。因此,根据具体检定情况确定调节螺钉的松紧度。氧气吸入器的减压阀属于恒定调节,和氧气、乙炔减压器用上盖调节螺钉的旋转来调节减压仓内的通气量不同,一次性调节好后,无需再动。对于通气堵塞造成的浮标升降不灵活,前面已经讲过,这里不再重复。另外强调一点,在排除堵塞时,用手堵住出气孔,浮标有下降的情况,则要检查湿化瓶及连接螺钉部位是否漏气,如果漏气,要加固密封垫圈或用手旋紧。

  安全阀是由压力簧、调节螺钉和活门密封垫片三个部分组合起来的常压机构。在减压仓内气体压力超过一定极,能自动排气,以保护其内部装置。如果在减压仓内气体压力超过安全值的情况下,安全阀自动放气是正常的;但如果氧气瓶内气体压力不高,在流量控制阀关止的情况下,安全阀放气,说明灵敏度太高,影响吸入器的正常使用;需把调节螺钉向内调紧,但不能旋得过紧,以免使安全阀关死。气压过高时会把密封垫片冲破。因此,调节安全阀要缓缓进行,把握好力度,才能排除故障,达到正常使用的要求。

  另外,吸入器内部的活门密封垫片是由软胶制成,如果变形或破损则无法修理,只能更换新的密封垫片。

  在维修操作过程中,无论是紧固螺丝(母)和卸下螺丝(母)或连接部分,要注意保护其他部位,以免修好了这里,又碰坏了那里,造成被检修物品的报废。后提醒大家注意一点,无论是装和卸,用力要轻,不能用蛮力。

1.关于仪器摆放

  不论是电脑焦度计还是手动焦度计,其作为精密的光学设备,在使用和操作时要注意轻拿轻放,尽量避免过多的搬动。摆放焦度计的位置应避免阳光直射,以免干扰焦度计显示顶焦度值的光波波长(绿色汞线λe=546.07nm),致使其不能正常工作。

  2.关于仪器操作

  当焦度计读数系统的光学元件表面上沾有灰尘、油污、手印时会导致光学系统成像不清晰;在未放置镜片时,标志分划板十字线中心和目镜分划中心不重合;由于转动轮的空程转动和偏心,造成机械零件之间的间隙并引起零位误差和示值误差等,这些问题都是与使用者平时的不良操作和粗暴操作分不开的。

  因此,使用焦度计的人员应养成良好的操作习惯,尽量杜机械部件可能造成伤害的过力操作和盲目操作,并注意日常的清洁与保养。这样,不论是几千元的手动式焦度计还是上万元的电脑焦度计都能做到“益寿延年”。

  3.仪器内部参数的设置

  近年来,随着眼镜零售行业之间的竞争不断加剧,人们的品牌意识日益加强,为了树立起良好的企业形象,赢得更多顾客和商机。很多眼镜店都购买了准确度更高,使用起来更方便的自动对焦焦度计。然而,这换来的方便与准确,要建立在其电脑内部参数的正确设置上。

  其中,对示值间隔(一般均能调试到0.01D)的选择尤为重要。实际工作当中,一些眼镜零售店的电脑焦度计的示值间隔还是放在0.12D或更高的0.25D上面。这样一来,不仅完全埋没了仪器所应发挥的作用,而且也谈不上对GB10810-1996《眼镜镜片》中所规定的镜片顶焦度允差的控制(GB10810-1996《眼镜镜片》国家标准中的规定:眼镜镜片球面顶焦度标称值(0.00~9.00)D范围内,球镜允差确定为±0.12D)。如果由于设置不当所造成的单项系统误差已超过国标规定的允差又何言对顾客的责任与诚信呢!所以,有必要再次强调,只要能调试到0.01D间隔的电脑焦度计,一定要将其示值调到该档位上。

  另外,阿贝数是镜片设计的重要参数,也是检验中不可忽视的因素。由于阿贝数设定不当,而人为造成的系统误差将超出仪器示值准确度(0.01D),自然也就影响了所测数据的科学性与准确性。

  几种常见镜片的阿贝数,见表1。


缺插图!

  根据JJG580-1996《焦度计》规程的规定,焦度计用于检验不同类别的镜片时,均不受不同阿贝数的影响,应一律设置在58~60之间。

旋转黏度计广泛应用于测定油脂、油漆、塑料、食品、药物、黏胶剂、化妆品膏霜类等各种流体的黏度。现以常见的NDJ-1型旋转黏度计(共轴圆筒旋转黏度计)为例,向大家介绍其常见故障的维修。

  一、常见故障的维修

  在NDJ-1型旋转黏度计的故障中,以机械故障为主。
  1.电机方面的故障
  现象:开机后,仪器的同步电机有时顺转,有时逆转,有时不能启动。
  处理方法:一般更换与同步电机电路相联接的电容即可解决(注意电容的极性)。如果更换电容之后故障仍然存在,则是同步电机的线圈有问题,此时,应更换同步电机。

  2.水平泡水平的调整
  现象:水平泡水平移位。
  原因分析及处理办法:这种现象是由人为或运输的原因造成。此时,主机水平的调整应在一水平架上进行,轻调3颗水平泡的固定螺丝,使主机在开机的状态下旋转轴能垂直旋转,不会左右摇摆,问题一般能够得到解决。

  3.零位调整
  现象:仪器使用一段时间后,指针在非工作状态下不能正常指向零位。
  处理办法:拆开主机铭牌,用小起子左右轻拨刻度圆盘下的拨叉,使指针能正常指向零位。注意调整拨叉时的方向。

  4.仪器灵敏度的调整
  现象:指针在开机后,指针左右缓慢地摆动且较慢地回复到零位。
  原因分析及处理方法:根据故障的起因有不同的处理方法:
  (1)旋转主轴的垂直度不够,造成阻力增大,此时,调整承托旋转主轴指针的玛瑙盘的3颗固定螺丝即可解决问题。
  (2)旋转主轴上的指针由于长时间使用导致指针磨损严重,更换旋转主轴就可以解决。
  (3)游丝的老化也会造成这种情况的出现,只要更换游丝就可以了。注意:因为游丝在更换的过程中很容易损坏,所以在对仪器结构不很熟悉的情况下,要联系厂家维修。

  5.传动齿轮故障的调整
  现象:开机后,主机的响声很大,震动也大。
  原因分析及处理办法:造成这种现象的原因是主机内的传动齿轮啮合不顺滑,只要用无水乙醇清洁齿轮,并加注微量润滑油润滑剂即可解决。

  6.变速档位变速不正常或不能变速
  现象:仪器变速不正常
  原因分析及处理方法:造成这种现象的原因是变速的铜弹簧片发生弹性形变,弹力不够。此时,只需调整相应的弹簧片的角度即可,建议购买新的弹簧片做调整的参照物。

  7.示值误差的调整
  现象一:在其他各方面都正常的情况下,检测出的结果与标准值相比偏低。
  原因分析及处理方法:这种情况是由于游丝老化所致,只要更换游丝即可解决。
  现象二:在其他各方面都正常的情况下,检测出的结果与标准值相比偏高。
  原因分析及处理方法:这种情况一方面是由于旋转主轴的垂直度不够,造成转动时摆幅增大,从而阻力增大所致;另一方面是由于转子弯曲变形,转动时跟黏度油的阻力增大,且不断变化。此时应调整旋转主轴的垂直度或转子的垂直度。
  现象三:不同的转子测同一种标准黏度油的结果不一致。
  原因分析及处理方法:在主机各方面都正常的情况下,造成这种情况的原因是有些转子的垂直度不够,只需调整垂直度不够的转子即可。

  二、维修实例

  实例1:一台送检的上海A厂生产的NDJ-1A型的旋转黏度计,开机后发现:刻度圆盘时而顺时针转动,时而逆时针转动。由此估计,与同步电机相连的电容可能存在问题。更换同一型号的电容后,情况还是没有变化。于是,仔细听同步电机在通电状态下发出的声音,电机发出轻微的“嗡嗡”声,故可判定是同步电机有问题。更换新的电机后,仪器的转动方向正常了,而且在多次通断电的试验中均未出现异常现象。

  实例2:一台上海J厂生产的NDJ-1型旋转黏度计,开机后仪器的故障表现为:指针不能回零,且摆动缓慢。拆开主机上的铭牌,发现里面的游丝杂乱地缠绕在一起;拆下传动主轴发现主轴上的顶针磨损严重,玛瑙承托也有裂痕。估计是仪器的使用者粗暴使用造成的。把变形的游丝换下(注意:换游丝要千万小心,注意安装时用力大小和安装方法),更换主轴和玛瑙承托。开机后仪器正常转动,但指针不能回零。调节刻度圆盘下的拨叉,指针回零。但是,在检定的过程中发现仪器的示值偏高,由于旋转主轴是新更换的,则估计是大C型架导致主轴的垂直度不够,更换大C型架后,仪器工作正常。

  实例3:一台上海Y厂生产的NDJ-1型旋转黏度计,仪器送来的时候,水平泡已和主机分离,将仪器安装在支架上,并放在水平台上。将水平泡安装在主机上,先用小水平尺放在主机平板上对比进行粗调,粗调后把一号转子装上,开机看转子的转动是否左右摆动;轻调3颗水平泡的固定螺丝,直到转子的转动看不到摆动为止。但是,在检定的过程当中发现仪器无法调速,估计是调速的弹簧片失效。拆开主机外壳,拨动变速档位,下弹簧片无法调节齿轮的高度。将下弹簧片拆下,调整其某部位的角度(注意:好有同一种有正常弹性的弹簧片对照调整)。重新安装好仪器,开机运行,并不断拨动变速档位,仪器的变速功能正常。

一、总表与分表对不上

  1.问题的表现
  一宿舍小区,发现其总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,并且相差很大。

  2.分析与处理
  此表为三相四线表,它所累计的电量应该是它本身所带的几块分表所累计的电量之和,所以它是收费标准的依据。
  但在正常的负荷下,突然发现此表所累计的电量下降,与往常所累计的数据相差很大。从表的外观上看未发现异常,表盘的转动和计度器工作均正常。随后检查表尾接线是否有虚接现象,也未发现异常现象,接线方式正确。但在活动表尾的其中一条线时(B相电压线),发现此线有一段很软(该线采用的均是单股塑料硬线),怀疑内部金属部分已断开。经仔细检查确认此相电路已断路。
  这样一来,此表所累计的电量就会丢失为正常时累计电量的1/3。当B相电压回路断路,此表所累计的电量仅为A相和B相的功率之和。由于B相断开的是此表的电压回路而不是电流回路,所以均不影响各分表以及各用户所带的负载正常使用。
  根据以上的分析表明,此故障的出现是很不正常的。因为总表表尾所接的线均是单股塑料硬线,并且金属部分较粗,一般从内部是不容易断开的。因此,经多方面的调查和了解,充分证明了此故障的确是人为造成。由于表尾盖都用钳封已封好无法拆开,只好用钳子将内部金属折断,但绝缘外皮完好如初,很难被人们发现,从而达到窃电的目的。此问题已交有关部门进行处理。

  二、现场电能表的测量数据的正确选择

  近年来人们越来越关注现场电流、电压、相位、功率以及电能表的高准确度测量。为了达到这一目的,往往需要通过反复拆、接线将高准确度测量仪器的电流互感器串入电路,这既不安全又费时间。同时随着测试的次数不断增加,将会导致接线盒的接线螺丝滑扣,造成接触不良甚至使电流回路开路,引起事故的发生。但现有的钳形电流互感器由于要开口,这样将会使导磁系数大大降低,同时它和位置相关性也很大,地限制了测量准确度的提高,使测出的数据产生了可疑性。为了解决这一问题并充分利用现有的测量仪器,其方法是在测量前弄清钳形电流互感器本身所产生的附加误差,然后将现场所测出的数据减去它本身的附加误差即为实际所测的结果。

  一般现场校验仪在周期校验时分两步进行。一是将校验仪的电压和电流的输入端与校验装置的电压和电流输出端通过导线分别连接好,然后测出一组数据。二是再用钳形电流互感器的接线方式,在相同的负荷点的条件下,测出第二组数据,后用第二组数据减去组数据即为电流夹钳的附加误差。

  这样一来,此问题基本得到解决,同时使现场测试工作效率大大提高。以前在测试现场表计时,出现误差偏大甚至超差,计量测试人员就盲目下结论,认为此表不合格或性能不好,其实不然,这些测试数据很可能与测试方法和处理方法不妥有关系,这一点切莫忘记。

  三、电能表的转速不稳

  一般电能表的转速不稳均是由于机械故障导致的。如:
  1.当电能表的上、下轴承因缺油而使摩擦力矩增大,有时还伴有吱吱的摩擦振动响声,使电能表的转速变慢。
  处理方法:将表壳打开,在上、下轴承中加一点表油,问题即可得到解决。如果上下轴承已损坏或轴尖磨损严重,可换新的器件。

  2.由于电能表长期使用或由于制动磁铁质量不好,导致失磁现象,使制动力矩减小,表盘转速变快。
  处理方法:将制动磁铁充磁或更换磁铁。

  3.当磁铁间有杂物或铁渣时,会使表盘转速时快时慢。
  处理方法:清理杂物并对不平的表盘进行校正。

  上述现象都是造成电能表转速不稳的主要原因,但这也不能一概而论。电能表的转速不仅和以上所述原因有关,同时还和它所带的负荷性质有关。以三相三线电能表为例,当它的负荷为纯阻性时(即功率因数为1.0,Φ角为0°时),它的两组元件都会在转盘上产生一个转动力矩。它的功率计算公式为:PZ=UABIAcos(Φ+30°)+UCBICcos(Φ-30°)[式中:PZ为总功率;Φ为相电压与相电流之间的夹角;(Φ+30°)和(Φ-30°)均为线电压与相电流之间的夹角]。

  当负载为感性或容性时(功率因数为0.5,Φ角为60°时),在两组元件中的其中一组功率为零,这样它的总功率就为原来总功率的一半,当然转速就比负荷为纯阻性时的转速慢。由于线路的负荷有时在不断地变化,因此,电能表的转速也就随之变化,但这是正常现象。

  四、两表交替使用,造成电量丢失

  1.问题的表现
  据某单位宿舍电工反映,某用户根据他的实际负荷及平常用电量来判断,该户电表所累计的用电量突然下降,经检查也未发现异常现象。

  2.分析与处理
  根据以上所述,有关人员决定到现场进行观察和分析。经过一段时间后,有关计量人员来到现场对此表进行观察,表箱没有被锁,观察中突然发现此表的表底数以及编号和原始记录都对不上,表的外壳虽然有铅封但表尾盖却没铅封。根据这一系列情况判断,可能是用户已将表更换。为了证明此用户是否有窃电行为,决定到抄表日再来一趟。果然到了抄表日此表又换了新面目,无论是表底数还是编号都与原始记录对上了。无疑此户是利用了两表交替使用进行窃电活动。即上半月用新表,下半月用原始表(月底为抄表日)。这样一来,原始表所累计的电量仅为正常累计电量的1/2。
  此问题已交给有关计量部门进行处理。

  通过以上分析,总结出了此问题的发生根源,主要是由于管理不善造成的。如:无正规的表箱、铅封不到位以及工作不认真等。因此,计量工作人员一定要从思想上高度重视。只有将管理工作和计量工作紧密配合起来,才能有效地避免此类问题的发生。

本文以JC10型读数显微镜为例,对其检定方法、故障原因与调修进行分析探讨。

  一、检定方法

  把标准刻线尺放置在硬度计(或显微镜)的工作台上,检查时先调好焦距,使在目镜视野内或投影屏上能清晰地看到标准刻线尺的刻线,并调整到与目镜内的刻线重合,然后将读数显微镜的刻线与标准刻线尺的刻线进行比较,应至少在整个测量范围的5个间隔段进行测量,各间隔段比较3次,取3次比较结果的平均值,其相对误差W按下式进行计算:
  W=(Li-L)/L×
  式中:W——相对误差(mm);Li——读数显微镜的比较段所测出的长度(mm),(i=1~5);L——标准刻线尺比较段的实际长度(mm)。

  读数显微镜的刻度按上述方法逐段进行比较,其误差应不大于±0.5%。

  二、故障原因与调修

  1.显微镜混浊不清
  主要原因:镜片不洁或发霉。
  排除方法:当镜片上存有灰尘或污物时,应用毛刷、羽毛除去,继而用镜头纸或用脱脂棉蘸少许无水酒精或乙醚细心地沿环形轨迹擦拭,但不要让擦拭液体流失。

  2.镜内不能清晰地看到压痕边缘
  主要原因:部分镜片有松动现象。
  排除方法:重新固紧镜片松动之处。

  3.读数显微镜刻度值与标准尺刻度不重合
  主要原因:物镜镜头松动或物镜镜头与镜筒连接处垫圈丢失,焦距变化所致。
  排除方法:将物镜镜头紧固,若垫圈丢失,应经过反复调试其厚度,配上合适的垫圈,至刻度误差小的位置为止。

  4.读数显微镜刻度值比标准尺刻度大
  主要原因:镜筒增长,可能是镜筒接头松动。
  排除方法:重新紧固镜筒接头。
  读数显微镜要经常保持清洁,长期不用,可放在干燥箱内,防止发生霉点。使用过程中要轻拿轻放,以免显微镜损坏,影响测量准确度及使用寿命。

一、压力表示值变化的规律

  1.压力表在整个行程中连杆移动和角度的大小与指针在刻度盘上偏转角度的大小成正比例关系。按要求指针在全行程中转动的角度,应与刻度盘上所刻角度的大小相等,即以270度时为佳。否则,中间刻度的两侧示值将出现快、慢变化的不同,产生非线性误差。

  2.顺时针转机芯,刻度前半部指针走得慢,刻度后半部指针走得快。逆时针转机芯,刻度前半部指针走得快,刻度后半部指针走得慢。

  3.改变连杆与扇形齿间夹角的大小,可以调整非线性误差。调小连杆与扇形齿间夹角,指针在前半部分刻度走得快,指针在后半部分刻度走得慢。调大连杆与扇形齿间夹角,则相反。

  4.改变示值调整螺钉的位置,可以调整线性误差。示值调节螺钉往右(下)移,指针走得慢;示值调节螺钉往左(上)移,指针走得快。

  5.自由端向左扳(移),刻度前半部指针走得快,刻度后半部指针走得慢。自由端向右扳(移),刻度前半部指针走得慢,刻度后半部指针走得快。指针处于满度时的误差,常是因为初始角小,未到满度连杆已被拉足,限制了自由端位移的变化量,一般多采用扳(移)自由端办法。扳自由端的方向,则与上面方法相反。

  二、根据示值变化的规律对压力表示值误差进行调整

  1.被检表误差总是增加或减少一个固定值。它是由于指针安装不正确而引起的示值误差,只要重新起针调整指针的安装位置即可解决。

  2.被检表误差成比例地增加或减少。这类误差主要是传动比有了变化而产生的,只需要移动一下示值螺钉就能消除。被检表误差逐渐增大时,将示值螺钉往右(下)移,扩大扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调低。误差逐渐减小时,应将示值调节螺钉往左(上)移,缩小扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调高。这种调节方法也就是我们通常所说的“大开小合”的调节法。

  3.被检表示值先后快慢不同,也就是产生了曲线性误差。这种误差的产生,是由于全行程中指针的转角大于或小于度盘上标度角。调整的方法是变更连杆与扇形齿间的夹角。示值先快后慢时,逆时针方向旋转机芯或将自由端向外移,扩大连杆与扇形齿间的夹角;示值先慢后快,则调法相反。另一种调整方法是,采用中间刻度起针,起针后增减一相同压力值,要求指针向左右两侧偏转的角度相等,并与中间刻度左右相邻两个带有数字的刻度相对正,经过调整后,再重检一遍或进一步调整。当机芯安装不正、度盘偏斜、指针轴不在弹簧管圆弧中心或度盘孔中心,也会出现这种快、慢不同的现象,应松开机芯固定螺钉,适当调整机芯位置或微动度盘加以解决。

  4.仅某一点超差。让指针停在该刻度上,检查各零件间配合情况,传动轴孔是否受阻、连杆是否灵活、齿牙口啮合点有无损伤、异物等,如有,加以排除。某点出现正误差时,常是因齿牙啮合点有污物、毛刺;出现负误差时,多由于齿牙的形损或伤齿造成。齿牙损伤严重者,应更换新件。

单盘天平一般不易出毛病,即使出现故障也往往是光学读数系统的问题。常见的有:

  1.投影屏亮度不够。除了电源电压不足之外,这主要是光源聚焦不正或聚光管位置不当使得光束不能照在投影屏的中央。调修方法是慢慢转动光源灯,当光亮满屏时,停止转动并固定光源灯,若转动光源灯的角度仍不能使光亮展开时,则说明聚光管位置不当,此时应松开聚光管固定螺钉,前后移动聚光管,待投影屏上光亮分布均匀后,将聚光管固定螺钉拧紧。

  2.微分标牌影像模糊。主要是由于放大镜放大距离不对,影像未聚集。调修时,稍稍松开放大镜的固定螺钉,将放大镜前后移动直到影像清晰时固定紧固螺钉。

  3.影像歪斜。主要是微分标牌安装偏斜或棱镜不水平。调整时,将横梁取出,把微分标牌固定螺钉略微松开,对着灯光拨正标牌并拧紧固定螺钉,然后装上横梁,再开启天平观察,反复调整,直至调好为止。棱镜不水平,则应调好棱镜的水平。

  4.微分标牌偏离读数双线。这是由于棱镜的折射角度不对造成的。这时,应将棱镜紧固螺钉松开,稍微转动棱镜,边调边观察,当读数双线能盖住微分标牌影像分度线的2/3时,用手压住棱镜,拧紧固定螺钉。调整棱镜折射角度时,只能略微转动棱镜,若一下转动过多,将引起更大差异。

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