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奉节流量计,重庆流量计,福建流量计,宁夏流量计 |
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带表卡尺由于其内部多为齿轮、齿条,如使用不当,经常会出现示值变动性超差(检定规程JJG30-2000中规定不超过分度值的1/2)的现象。下面介绍几种造成超差的原因和调修方法:
1.部件紧固不良。打开表蒙,检查各齿轮、齿条及其他部件紧固螺钉是否有松动,若有,拧紧即可。
2.指针与针套配合松动。将指针与针套配合面的周围用小锉刀锉光、整平进行锡焊。
3.指针套与中心轮(指针轴)配合松动。将指针小心取下,用钟表冲子轻轻敲击其针套孔进行缩孔,重新安上即可。若无法修复应更换新的指针。
4.主尺齿条与齿轮啮合不好。先清洗齿条、齿轮,用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可用双手调整齿条与齿轮的配合,使它们啮合量适中,然后再拧紧螺钉。调整时尺框移动应平稳,不应有阻滞现象。
5.指示表扭簧(游丝簧)错乱、松动和变形。把游丝簧取下,使其处于松弛状态,用镊子进行调整并矫正变形部位,恢复原状并具有一定的预紧力。如果损坏严重无法修复,应更换一个新的游丝簧。
6.指示表中心轮与左、右轮配合间隙不当。用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可调整中心轮与左、右轮的配合,尽量减小间隙。
近我们对本地区所有的税控燃油加油机进行了周期检定,其中对某石油公司两台新安装的税控加油机进行检定时,发现加油机发油不及时。
一、查找问题
1.拿起油枪电动机启动,打开油枪至大流量,油枪口却只有少量油流出,油泵几乎在空转,而流量显示器却显示“正常流量”数据。大约1分钟,流量显示器显示5升左右,实际流出油量只有1升左右。随后,大流量油才开始流出,经标准器测定,此时的计量数据完全吻合。
2.看视油器,里面没有空气泡,说明泵的出油口没有空气,出油管线正常。
3.给进油管底阀加压,没有漏气现象,说明底阀正常。
4.检查整个进油管线(储油罐到油泵),完好无损。
5.发现油泵进口与所配进油管线口径不一致。
二、加油机安装及工作要求
1.加油机安装技术要求,税控加油机与地下油罐的水平距离一般为20m,长不超过30m,油罐的底面与本机进油口的垂直距离不应大于6m。
2.JJG443-1998《燃油加油机》计量检定规程第13.4.1规定:泵的进口真空度应不大于54kPa,高工作压力应不大于0.3MPa。
3.油气分离器排除油中空气或气体的能力(在流量计工作情况下),应满足下列要求:①对黏度低于或等于1mPa·s的油液,空气或气体相对于油液的体积比不超过20%;②对黏度1mPa·s的油液,空气或气体相对于油液的体积比不超过10%。③加油机安装技术要求油泵配置跟进油口(直径为37.1mm(1.5英寸))同等口径的进油管线。
三、分析问题
经仔细分析查看,该石油公司配用了直径为50.8mm(2英寸)的无缝钢管,地下水平距离为20m,油罐的底面与本机进油口的垂直距离为4.5m,不符合安装技术要求需配直径为37.1mm(1.5英寸)的规定。这就相当于进油管线比实际要求拉长了13.56m,〔计算公式:(1.5/2)2×π×Lx=(2/2)2×π×(20+4.5)→Lx≈43.56m即ΔL=43.56-30=13.56m〕导致泵的高工作压力大于0.3MPa,外压比正常要求变小了,从而导致空气或气体相对于油液的体积比超过10%,导致油泵空转、发油不及时,引起计量误差。
四、解决问题
根据加油机安装技术要求,该石油公司将其直径为50.8mm(2英寸)口径的进油管线改为直径为37.1mm(1.5英寸)的管线后,加油机发油正常。
根据以上问题,建议:1.各地加油站在新安装加油机时,要有技术监督部门的人员指导;2.在配备管线及其他附件时,与本机安装要求和《燃油加油机》计量检定规程相符。
注:检定本加油机时油液黏度1mPa·s
有一家氧气厂,需要一块BA1分度号,量程为(-200~50)℃的测温仪表,我们用Pt100分度号的数显表进行了改制。
先解决零位问题,Pt100的零位(即温度为0℃)电阻为100.00Ω,BA1的零位电阻为46.00Ω,在热电阻的输入端串上1个54.00Ω的电阻即可。当输入46.00Ω的电阻时,仪表指示为0℃。
再解决量程问题,当输入-100℃的电阻27.44Ω时,仪表显示“-46℃”。显然示值相差太大,只调节示值电位器是不行的,还需要改变7107集成电路35、36脚的取样电压。取样电压与显示数成反比。一般情况下,取样电压为1V左右,本仪表测的电阻值为0.99V。7107信号输入端30、31脚每输入1mV显示就是1个数,输入100mV,显示大约就是100。
为了提高显示值,使显示的“-46”变为“-100”,就要减小取样电压。方法之一就是在35、36脚上并上1个电阻,通过试验取1个4.7kΩ的可调电阻串上1个3kΩ电阻,焊在35、36脚上,通过调节可调电阻可使示值变为“-100”,再按BA1的分度值输入各温度点对应的电阻值,显示数基本就是所需的温度。再测改制好的仪表的取样电压为0.46V,是原来的0.46倍,这个数就是BA1分度的微分电阻与Pt100分度的微分电阻的比值。
总之,Pt100表改BA1表主要有两点:
1.在热电阻输入端串上1个54.00Ω的电阻(锰铜的)。
2.在取样电压端上并1个电阻,使其电压为原来的0.46倍。
该方法简单实用,用半个小时即可完成。
旋转黏度计广泛应用于测定油脂、油漆、塑料、食品、药物、黏胶剂、化妆品膏霜类等各种流体的黏度。现以常见的NDJ-1型旋转黏度计(共轴圆筒旋转黏度计)为例,向大家介绍其常见故障的维修。
一、常见故障的维修
在NDJ-1型旋转黏度计的故障中,以机械故障为主。
1.电机方面的故障
现象:开机后,仪器的同步电机有时顺转,有时逆转,有时不能启动。
处理方法:一般更换与同步电机电路相联接的电容即可解决(注意电容的极性)。如果更换电容之后故障仍然存在,则是同步电机的线圈有问题,此时,应更换同步电机。
2.水平泡水平的调整
现象:水平泡水平移位。
原因分析及处理办法:这种现象是由人为或运输的原因造成。此时,主机水平的调整应在一水平架上进行,轻调3颗水平泡的固定螺丝,使主机在开机的状态下旋转轴能垂直旋转,不会左右摇摆,问题一般能够得到解决。
3.零位调整
现象:仪器使用一段时间后,指针在非工作状态下不能正常指向零位。
处理办法:拆开主机铭牌,用小起子左右轻拨刻度圆盘下的拨叉,使指针能正常指向零位。注意调整拨叉时的方向。
4.仪器灵敏度的调整
现象:指针在开机后,指针左右缓慢地摆动且较慢地回复到零位。
原因分析及处理方法:根据故障的起因有不同的处理方法:
(1)旋转主轴的垂直度不够,造成阻力增大,此时,调整承托旋转主轴指针的玛瑙盘的3颗固定螺丝即可解决问题。
(2)旋转主轴上的指针由于长时间使用导致指针磨损严重,更换旋转主轴就可以解决。
(3)游丝的老化也会造成这种情况的出现,只要更换游丝就可以了。注意:因为游丝在更换的过程中很容易损坏,所以在对仪器结构不很熟悉的情况下,要联系厂家维修。
5.传动齿轮故障的调整
现象:开机后,主机的响声很大,震动也大。
原因分析及处理办法:造成这种现象的原因是主机内的传动齿轮啮合不顺滑,只要用无水乙醇清洁齿轮,并加注微量润滑油润滑剂即可解决。
6.变速档位变速不正常或不能变速
现象:仪器变速不正常
原因分析及处理方法:造成这种现象的原因是变速的铜弹簧片发生弹性形变,弹力不够。此时,只需调整相应的弹簧片的角度即可,建议购买新的弹簧片做调整的参照物。
7.示值误差的调整
现象一:在其他各方面都正常的情况下,检测出的结果与标准值相比偏低。
原因分析及处理方法:这种情况是由于游丝老化所致,只要更换游丝即可解决。
现象二:在其他各方面都正常的情况下,检测出的结果与标准值相比偏高。
原因分析及处理方法:这种情况一方面是由于旋转主轴的垂直度不够,造成转动时摆幅增大,从而阻力增大所致;另一方面是由于转子弯曲变形,转动时跟黏度油的阻力增大,且不断变化。此时应调整旋转主轴的垂直度或转子的垂直度。
现象三:不同的转子测同一种标准黏度油的结果不一致。
原因分析及处理方法:在主机各方面都正常的情况下,造成这种情况的原因是有些转子的垂直度不够,只需调整垂直度不够的转子即可。
二、维修实例
实例1:一台送检的上海A厂生产的NDJ-1A型的旋转黏度计,开机后发现:刻度圆盘时而顺时针转动,时而逆时针转动。由此估计,与同步电机相连的电容可能存在问题。更换同一型号的电容后,情况还是没有变化。于是,仔细听同步电机在通电状态下发出的声音,电机发出轻微的“嗡嗡”声,故可判定是同步电机有问题。更换新的电机后,仪器的转动方向正常了,而且在多次通断电的试验中均未出现异常现象。
实例2:一台上海J厂生产的NDJ-1型旋转黏度计,开机后仪器的故障表现为:指针不能回零,且摆动缓慢。拆开主机上的铭牌,发现里面的游丝杂乱地缠绕在一起;拆下传动主轴发现主轴上的顶针磨损严重,玛瑙承托也有裂痕。估计是仪器的使用者粗暴使用造成的。把变形的游丝换下(注意:换游丝要千万小心,注意安装时用力大小和安装方法),更换主轴和玛瑙承托。开机后仪器正常转动,但指针不能回零。调节刻度圆盘下的拨叉,指针回零。但是,在检定的过程中发现仪器的示值偏高,由于旋转主轴是新更换的,则估计是大C型架导致主轴的垂直度不够,更换大C型架后,仪器工作正常。
实例3:一台上海Y厂生产的NDJ-1型旋转黏度计,仪器送来的时候,水平泡已和主机分离,将仪器安装在支架上,并放在水平台上。将水平泡安装在主机上,先用小水平尺放在主机平板上对比进行粗调,粗调后把一号转子装上,开机看转子的转动是否左右摆动;轻调3颗水平泡的固定螺丝,直到转子的转动看不到摆动为止。但是,在检定的过程当中发现仪器无法调速,估计是调速的弹簧片失效。拆开主机外壳,拨动变速档位,下弹簧片无法调节齿轮的高度。将下弹簧片拆下,调整其某部位的角度(注意:好有同一种有正常弹性的弹簧片对照调整)。重新安装好仪器,开机运行,并不断拨动变速档位,仪器的变速功能正常。
一、智能压力变送器
1.通用的智能压力变送器的原理框图(见图1)
在图1中,变送器由传感组件和电子组件组成。传感组件选用的电容传感器,过程压力通过隔离膜片及灌充液传送到电容中心膜片上,中心膜片与两边固定电容极板形成一差动电容,与过程压力差成正比。电容室为激光封焊,并在机械、电子和热力上立于过程介质及外部环境。电容室移到电子罩颈部,远离法兰,可达到机械和热力上的隔离。在变送器的生产过程中,所有传感器要经过压力和温度的循环测试,由此产生正确的温度校正系数,存入传感组件的存储器中。变送器工作时,传感组件将差压转换成数字量,此数字量信息连同传感器组件存储器中的校正系数一并送入电子组件模块。电子组件有一块信号板,上面有一微处理器,由微处理器对组件的信息进行处理,后由D/A输出(4~20)mA的电流信号。电子组件的另一个重要功能是完成与DCS或HART手操器的双向数字通信,使用工业标准BELL202频率移动键控(FSK)技术,即在模拟输出直流电流信号上叠加一个0.5mA的双音频信号来完成远程通信。 2.HART协议智能压力变送器
(1)HART协议即(HIGHWAY ADDRESSABLE REMOTE TRANSDUCER)可寻址远程传感器高速公路。在由(4~20)mA模拟信号制标准向现场总线标准过渡的时期内,各大仪表生产企业纷纷推出一些自己制定的标准,其中HART协议具有较大的影响和市场。
HART协议采用频移键控FSK原理,它基于BELL202通信标准,数字信号用两个频率表示:1200Hz代表逻辑“1”,2200Hz代表逻辑“0”。由于在通信时频率信号平均分量为0,不会影响模拟信号的传输,因此可将这两个频率的正弦波叠加在(4~20)mA直流模拟信号上,同时可以利用同一电缆,用数字信号实现双向多信息传输,从而具有修改量程、阻尼时间、PID参数等功能,可提高系统的运行质量和管理效率。
二、智能压力变送器的检定
智能压力变送器的检定国家暂时没有检定规程,现在一般按照普通压力变送器的检定规程进行检定,除按国家计量检定规程所规定的项目如:外观、密封性、绝缘电阻等外,主要是在变送器的调校上。由于我厂现在使用的基本上是电动两线制变送器,其检定示意图如图2所示: 3.智能压力变送器的调校
(1)智能压力变送器的调校就没有传统压力变送器调校复杂,它的量程调整并不影响零位的变化,调校起来比较简单,下面以上海FOXBORO智能压力变送器IGP10-I为例简要进行介绍。假设所要校验的量程为(0~25)kPa,调校步骤如下:
上电显示在线模块,按NEXT键进入CALIB模块,再按ENTER键进入校验菜单。
当菜单显示ZERO时,对变送器输入压力信号为0(即ΔP=0kPa),按ENTER,显示ZEROED表示完成零位调整。
按NEXT键进入SPAN即量程调整,在变送器的高压侧输入压力信号25kPa(即ΔP=25kPa),按ENTER键,显示SPANED表示完成量程调整。
三、工作中的典型故障检修
智能压力变送器的故障检修由于其采用了微处理器程序化设计,往往在显示屏上直接显现出错信息。例:上海福克斯波罗公司生产的IAP和IGP系列变送器有故障时,在显示屏上显示出错信息如下:
1.OVER RNG表示正常计算的结果比校验量程大2%以上
原因分析及检修方法:
(1)过量程输入:正确输入条件;
(2)量程校验坏:重新校验量程;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。
2.UND RNG表示正常计算的结果比校验的零位大2%以下
原因分析及检修方法:
(1)低范围输出:正确输入条件;
(2)零位校验坏:重新校验量程;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。
3.BAD IN1正常压力输入超出极限
原因分析及检修方法:
(1)过范围或低范围输入:正确输入条件;
(2)校验坏:重新校验变送器;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。
4.BAD ZERO在操作ZERO、CAL LRV或EXTERNAL ZERO期间,导致超出范围值
原因分析及检修方法:
(1)在操作期间应用压力太高;
(2)不规则校验的建立。
5.BAD SPAN在操作CAL URV期间,导致超出范围值
原因分析及检修方法:
(1)在操作CAL URV期间应用的压力太低;
(2)不规则校验的建立。
四、结束语
就目前电子技术和仪表技术的发展方向来看,数字化是发展必然趋势;从信号的演变看,带有微处理器的智能化现场变送器是发展的必然趋势。尤其是近几年的微机械加工技术(MEMS)和微电子技术,使敏感元件与信号调理电路一体化,传感与变送功能合一成为现实。温度和压力合二为一的多参数变送器,是今后智能变送器的又一发展趋势。
瞳距仪的小读数到0.5mm,且操作简单,在测量瞳距的过程中减少了人工测量带来的误差及在计算时造成的人为误差。因此,在验光配镜过程中瞳距仪的应用具有重要的意义。
1.使用瞳距尺测量瞳距的缺点
验光配镜一般需要在视近和视远两种状态下对患者的视力进行验配。因此,瞳距测量实际上也就包含了对患者视远时的瞳距测量和视近时的瞳距测量。通常情况下,我们把5m或5m以外的距离作为人眼的远用距离,而把30cm~2m作为人眼的近用工作距离,所以不同用途的眼镜需要的瞳距不一样。例如,戴着看电影、电视、开车的眼镜需要的是远瞳距;戴着读书、看报的眼镜需要的是近瞳距;对于渐进多焦点眼镜则既需要远瞳距又需要近瞳距。
在测量瞳距时,用直尺测出患者两眼平视5m以外某一时的瞳距值即为远瞳距值;而验光师要求患者两眼平视自己放在鼻前的食指,然后用直尺测出的瞳距值即为近瞳距值。这种方法有它自身的缺点和不足,表现为:
(1)难以验光师的双眼与患者的双眼及直尺在同一水平面内。
(2)不同的工作性质要求的近瞳距值不一样。例如,伏案工作的老师与电脑工作者的近用工作距离不一样。
(3)用公式换算远、近瞳距会带来计算误差。
(4)瞳距尺大多是塑料制品,使用时间长了会变形、破损,造成测量误差。
2.用瞳距仪测量瞳距的优点
瞳距仪就是为弥补人工测量瞳距的不足而设计生产的一种高新技术产品。它主要由光栅显示器及其控制、光学系统、机电系统及计算机软件等四部分组成。瞳距仪能快速、客观地测量出所需的各种不同工作距离的瞳距值。与直尺测量法相比,瞳距仪的优点表现在:
(1)操作简单。
(2)能客观准确地测量出患者的远瞳距。
(3)测量出远瞳距后,可以直接转换得到30cm、40cm、50cm等不同工作距离所需的近瞳距值,避免了人工换算带来的计算误差。
综上所述,眼镜店、医院眼科在验光配镜过程中配备瞳距仪,不仅可以大大减少验光师的工作量,还能方便、有效地测量瞳距。此外,瞳距值在配镜过程中是一项重要的参数,尤其是验配渐近各焦点镜片时,测量瞳高更是不可缺少的环节。因此配备计量准确的瞳距仪非常必要。
一、检定中的调整
1.水平仪零位偏移的调整
若水平仪调零范围偏向一侧或调不出零位,可将水平仪置于已调好水平的平板上,量程开关置于Ⅱ档位置。顺时针旋转调零旋钮,直至数值不变记下该读数;然后逆时针旋转调零旋钮,直至数值不变记下该读数;将两次记录的数值的值相加,即为该水平仪的调零范围。
旋转调零旋钮,使显示数变化调零范围的一半,用平口螺刀调整仪器左侧下方零位调整孔中的微调电位器,直至水平仪的显示值为零。此时,调零旋钮基本处于中间位置。
2.示值超差的调整
示值误差的调整在小角度检查仪上进行。若Ⅱ档超差,并且调整电位器变化不明显,应转至Ⅰ档进行调整。
在小角度检查仪起点零位及水平仪零位调好后,将“正向”或“负向”大测量范围所需尺寸的量块替换定位指示计下面的起点量块,然后使指示计继续指零。此时若水平仪超差,可调整背面增益调整孔内的微调电位器。面向孔时,逆时针旋转电位器,水平仪的数值值增大,反之减小。
二、常见故障的排除
1.手把组件容易发生的故障
(1)水平仪可用电池供电,若电池连接不当,B档显示“1”或“-1”,应检查电池安装是否正确;若B档显示<800数,电池电量不足,应更换电池。若“正”“负”电源中点断路,显示值较正常低(100~200)数,手把的电池仓内有一黑线(压在电池极性标牌下),可能装卸电池时,不慎将该线弄断,使得水平仪的供电方式改变,B档显示值偏低,水平仪稳定性明显变差,数字跳动。在电池电压符合要求的情况下,B档显示值为1200数左右。
(2)手把上的插座有3个功能:a.模拟量输出;b.差动测量;c.电源输入(注:外接电源可通过该插座给水平仪供电。外接电源供电后,B档电池检测功能失效,“0”档关机时仍显示随机数字)。
以上几种功能出现故障,均应检查手把背面各连接线的焊接点是否可靠。
2.壳体组件的故障
(1)数字缺划:液晶相应段码电路虚焊或接触不良。
(2)B档显示值不对:在排除电源供电电路的故障后,应检查D4二极管是否失效(注:元件序号以产品说明书所附电路原理图编号对应)。
(3)模拟量与显示值不符,检查调整ICL7160的35、36脚基准电压,应调整在(0.987~1.000)V之间。
(4)调零范围小,只有正常值的一半时,应检查R11有无故障。
(5)波段开关-5V没接通,将导致无换档。
3.底座组件引起的故障
(1)R4和C3、R5和C4构成正反馈网络,决定振荡器的频率。R3和R6构成负反馈网络,决定振荡器的幅度振荡波形。检查T3、IC2有无损坏,有关的阻容元件是否完好,振荡幅度的调整R11实现。
(2)R1=R2时,则输出电压Vo=-Vs,无倒相应检查IC1或C1。
(3)在阻抗变换电路中R15的接地应可靠,否则水平仪易出现不稳的因素。
(4)示值超差,先调整增益调整孔内的微调电位器,若调不过来,则需调整IC3接线柱上的固定电阻R31。示值偏小,减少R31阻值;示值偏大,增加R31阻值。
(5)采用运算放大器IC4与RC元件组成低通滤波电路,水平仪出现数字跳动等现象,检查C9是否可靠。
(6)零位偏移可调整零位调整孔中的R13半可调电位器,若调不过来,则需调整IC1、IC2上的两对接线柱上的固定电阻R12、R14,并且与C6相位调整结合起来进行。
(7)如果波段开关上的-5V加在Ⅱ档时,已输入到电路,仍无换档,则应检查T6场效应管及决定换档比例的相关电阻。
(8)传感器引起的故障有:零位偏移、回零不好和稳定性差。
传感器是水平仪的核心部件,其故障的判断在电路故障已排除后进行。传感器出现故障,一般情况下更换经过老化处理、筛选出的合格品,并且电路全部需重新调整。
一、精密电子天平的检定分度值
根据JJG98-1990《非自动天平》检定规程规定,电子天平的检定分度值和实际分度值(d)的关系是:d
二、有效利用自校准功能
由于精密电子天平灵敏度高,容易因环境变化和操作不当造成称量结果的漂移,为此使用者应该经常对天平进行自校准操作,天平在使用过程中有良好的准确度。在检定过程中发现,有的精密电子天平的使用者由于不了解自校准功能,而长时间没有进行自校准工作,电子天平严重超差,造成实验结果误差大而找不出症结所在。自校准功能在天平的使用说明书中有详细介绍,使用者应该根据使用的频率定期或不定期进行天平的自校准。建议一周进行一次,有条件的好每次使用前都进行校准。
三、强电磁场的影响
由于电子天平根据电磁力平衡原理进行称量,强电磁场对天平准确度的影响很大。它的支撑点采取弹性簧片代替机械天平的玛瑙刀口,用差动变压器取代升降枢装置,用数字显示代替指针刻度。因而强电磁场对其称量结果有着的影响。使用者在安装电子天平时应当远离强大的电场和磁场,以避免对其准确度的影响。此外,禁止用电子天平称量具有强电场或磁场的物体。
一、系统故障的基本分析方法
1.在分析故障前,要比较透彻地了解有关控制系统的工艺生产过程、工艺情况及特殊条件,了解控制系统的设计方案、设计意图、系统结构特点、控制器参数要求、各种仪表的性能特点等。
2.在分析和检查故障之前,还要向现场操作人员了解生产的负荷、原料等是否有变化,再对仪表的记录曲线进行综合分析,以初步确定故障原因和故障所在。
3.如果仪表记录曲线呈直线而不变化,或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线,这种情况下,故障很可能是在仪表部分。因为记录仪表的灵敏度较高,参数的变化应该能反映出来。此时可人为改变工艺条件(参数),如果记录曲线仍不响应,则大致能断定是仪表系统出了问题。
4.我们观察记录曲线时,发现记录曲线发生突变或记录指针突跳至大或小位置上,此时的故障也常在仪表部分。
5.问题出现以前,仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律,或使系统难以控制,甚至连手操作也不能控制,此时故障可能是在工艺生产部分。
6.当我们发现控制室显示仪表不正常时,可以去现场观察同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。
总之,分析故障原因时,除了要考虑到测量显示仪表系统外,还特别要注意被控对象特性的变化和控制阀特性的变化,这些都可能是出现系统故障的原因。所以要从仪表系统和工艺系统两个方面综合考虑,仔细分析、检查。
二、工业过程控制系统的故障分析
1.温度控制系统
需特别注意两点:一是系统普遍采用电动仪表,二是系统的滞后往往较大。
(1)如果记录仪表突然变到大或小时,常为仪表故障。因为温度系统滞后较大,不会发生突变。此时的故障原因常常是热电偶或热电阻引线断路、放大器失灵等。
(2)记录仪表指针出现快速振荡现象时,常为仪表PID参数整定不当等原因。
(3)记录仪指针出现大幅度波动,可能是由于工艺上工况有大的变化引起的;如当时工况上无大的变化,则常为仪表本身原因。此时可将控制器切换到手动操作,若波动大大减小,则为控制器本身故障,否则是记录仪放大器故障。
(4)控制器输出漂移或输出电流突然变为大或小,而同时温度记录值却无大的变化,常为控制器的放大器故障,或是输出回路有故障。
(5)当我们观察到控制器的输出电流回不到零点上,或在较大反偏差时输出反而增大时,考虑故障是否出在控制器本身,然后再考虑其他原因。
2.压力控制系统
下面以蒸汽压力自动控制系统为例来分析和判断故障。
(1)如果蒸汽管路压力记录突然降至零而安全阀起跳时,此时是仪表出现故障。这种故障一般发生在引压管到记录仪表之间。控制阀开度发生突变,引起蒸汽压力骤增而记录仪无反应,这时可先转入手动遥控控制阀,再处理系统仪表故障。
(2)蒸汽管路的压力记录值没有规定值,而安全阀起跳,这时可互相对照其他相关仪表(特别是该蒸汽系统温度指示值)。如果各点温度正常,证明安全阀没有调整好。如果各点温度升高,则是压力记录值低于真实压力,应检修仪表。
(3)观察压力波动时,发现压力示值有快速振荡现象,这时要从控制器参数整定值及非仪表方面查找原因。
(4)当发现压力波动较大,但较缓慢时,建议从生产工艺上查找原因。
(5)生产中负荷、加料、温度等起变化以及操作不正确时,均会引起设备内的压力变化,这时应从工艺操作上查找原因。
(6)平时要做到对每个仪表的压力波动情况心中有数,能分清是正常还是非正常情况,或能参照其他工艺参数情况做出正确判断。
3.流量控制系统
(1)流量记录值达到小时,则应检查现场一次仪表,如果正常,则是二次表出现故障。当现场一次仪表也指示小,再观察控制阀开度,若开度为零,则常为控制器到控制阀仪表之间的故障造成的。当一次仪表指示小,但控制阀开度正常,故障原因可能为:系统压力不够、泵堵、管路结晶以及操作失误等。若故障是仪表方面时,原因可能有:孔板检测时正引压管堵、变送器正压室漏、转子流量计转子卡在下部、椭圆齿轮流量计齿轮卡死或过滤网堵等。
(2)当流量记录值达到大时,则一次仪表也常常会指示大。此时可手动遥控控制阀,如果流量能降下来,则一般为工艺工况原因造成。若流量值降不下来,则可能为仪表方面的原因。
(3)如果流量波动较频繁,我们可将控制切换到手动,如波动仍频繁,则一般为工艺方面的原因。如果波动减少,则常是仪表方面原因或控制器参数整定不合适。
4.液位控制系统
(1)液位记录值变到大或小时,我们可检查一次仪表,如一次仪表正常,则为二次仪表故障。如二次仪表正常,则可手操控制阀检查液面指示是否有变化,若有变化,一般为工艺方面原因;若无变化,则很有可能是仪表方面的故障。
(2)带负迁移的仪表指示值若变到大,则可能是负压侧出现泄漏现象。如果由气相直接引到负压室的仪表指示值变到小时,可能是负压侧等液罐中液体上升过高,应及时排出。
(3)记录指针出现很快地波动现象,可能是控制器参数整定不合适、一次仪表振荡或仪表信号管路等故障。如波动较缓慢,常为工艺工况方面原因造成的故障。
以上只是简单介绍了常见的单控制系统的故障分析,而实际上化工过程中各参数间是密切联系、相互影响和依赖的,当几个系统同时投运后,则可能出现各系统间的相互干扰。这一问题可以从工艺合理性上考虑解决,也可以从设计复杂控制系统或引进控制方案等方面加以解决。
广东省世通仪器检测服务有限公司2005年由恒宇仪器出资成立于广东东莞市,恒宇仪器(中国)有限公司创立于2000年,是研发制造鞋革类、箱包类、橡塑胶类等物性品管检测仪器的国家“高新技术”和“专精特新”小巨人企业!为更好更全面服务于客户,于2005年全资投资成立世通仪器检测服务有限公司。世通经过多年发展,先后在福建、上海、江苏、重庆、陕西、河南、四川等设立子公司,方便服务于全国客户。
江苏世通仪器检测服务有限公司2012年由广东世通出资2000余万元在江苏昆山成立,地址位于江苏昆山市昆嘉路379号。
江苏世通拥有自主产权实验大楼,实验室面积达3000多平方米。2013年经国家实验室认可委员(CNAS)认可,认可号L6634,国际实验室互认组织(ILAC-MRA)互认授权! 2014年由苏州质量技术监督局备案。实验室校准源,人才队伍精良。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、几何量、轻工等校准检测实验室。
重庆世通仪器检测服务有限公司2016年由广东世通出资1500余万元成立。公司拥有自主产权实验大楼,地址位于重庆两江新区水土高新区科技园联东U谷科技园内,是国家高新技术、知识产权贯标企业。
重庆世通仪器检测校准中心实验室面积达2400多平方米。2020年获得国家实验室认可委员会(CNAS)认可,认可号L13133。2021年获国防DILAC认可。实验室校准源,校准检测覆盖范围广。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、几何量、工程建筑等校准检测实验室。
陕西世通仪器检测服务有限公司2019年由广东世通出资1000余万元成立,2020年购买自有产权大楼一栋,地址位于西安市高陵区丝路融豪工业城科技园内,已获得陕西当地计量考核建标20项,2021年完成同步启动CNAS和国防DILAC申请。
陕西世通仪器检测校准中心实验室面积达3000余平米,校准源,覆盖范围广。中心设有:力学、长度、衡器、电磁、热工、几何量、轻工、流量计,气体报警器等校准检测实验室。
实验室地址
东莞总部:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7号
江苏世通:江苏省苏州市昆山开发区昆嘉路379号
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