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南平建瓯市压力变送器校准-第三方检测校准机构

更新时间:2024-06-29 04:04:01 编号:s338ul34397927
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陈永兴

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建瓯市压力变送器,南平变送器,凤泉区温度变送器,德庆县压力变送器
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南平建瓯市压力变送器校准-第三方检测校准机构

以前的频率表都是带有附加装置的,比较笨重。现在我公司普遍使用一种无附加装置的频率表,由于产品没有技术图纸,给维修带来很大麻烦,本人测绘了此表的电路,现将此表修理经验介绍如下:

  一、电路原理

  见图1,R1为限流电阻,D1为6只稳压二极管两两相背串接组成双向稳压管。总稳压值为±36V,由接线柱来的100V交流正弦电压被D1切去上、下部分变成如图2所示波形,峰峰值为稳定的36V。从而为仪表提供一个不受外界电压变化影响的稳定电压,D4为整流二极管,在C3上形成一个负偏压,其值约为波形的负峰值36V。C1为检频元件,当输入电压频率升高时,D1两端波形的频率也升高,从而使流过C1的电流增大,经D2、D3整流、C2滤波,送给表头M的电流也增加,M指示变大。同理,当输入电压频率降低时,M指示变小。这样,仪表的指示就随输入的交流电频率的变化而变化,完成测频的功能。R2为表头提供负偏流,R3为误差调整电阻。 二、仪表的检修

  由于此表与以往的带附加装置的频率表结构不同,所以此表在检定和维修时应注意:
  1.此表无附加装置,所以直接接入被测电路。
  2.当输入电压较小时(如32V),频率表指针打到上限,容易损坏表头,所以要直接给出额定电压。
  3.当输入电压偏离100V较大时误差较大。
  4.当输入电压谐波分量较大时误差也较大。
  5.抗震性能差,强烈振动容易震断吊丝,所以应轻拿轻放。

  检查时一般先检查电路元件,测D1两端是否有约30V电压(用有效值电压表),若达不到则可能是D1或R1损坏,测C3两端是否有36V电压,如无则检查D2、D3的好坏,一般D1、R1损坏较多。表头的检查可直观看吊丝是否断开,吊丝可用0.013mm厚、0.15mm宽铍青铜吊丝代用,代换时上下同时更换,否则将造成线性不良。然后再微调一下平衡。

  校准时,如果有误差应调节面板上的调节电位器,再配合R3电位器反复调节,检定方法可参照通用仪表检定规程。

材料试验机作为机械性能测定的主要装备之一,在机械加工行业得到了广泛的应用。本文就企业中常用的液压材料试验机常见故障及排除方法逐一进行阐述。

  1.试验机在加荷过程中度盘指针抖动,其可能原因有

  (1)试验机与其附近的其他机器(如金属切削机床,大功率电机等)发生机械共振,引起指针抖动;
  应采取的措施:消除共振源。

  (2)安装地基不牢固或地脚螺钉松动(一般为地脚螺钉松动);
  应采取的措施:紧固地脚螺钉。

  (3)液压系统中有空气,使出油不均导致液压系统产生震动,从而引起指针抖动。这有两个可能因素:一是油泵中进了空气;二是主体油缸接管带进了空气;
  应采取的措施:如果是油泵进了空气,应松开油泵排气螺钉,启动电源,使泵内空气排尽(油中无气泡),然后拧紧油泵排气螺钉。如果是主体油缸接管带进空气,应启动电源,关闭回油阀,打开进油阀,让主体油缸中含有空气的油流回油箱。如此反复数次,直至空气排尽。

  (4)油液粘度低,活塞周围有较多溢油,高压回油管漏油;
  应采取的措施:更换符合要求的新油。

  (5)送油阀内有铁末、油渣等异物,使送油阀内顶杆不能在阀内的分流槽内自由移动,使液压系统产生震动;
  应采取的措施:清洗送油阀,排出异物。

  (6)送油阀内起稳压作用的弹簧刚度不适(一般太软),引起液压系统震动;
  应采取的措施:更换合适的弹簧。

  (7)油泵工作不正常(个别活塞不工作),使出油压力不匀产生液压系统的震动。
  应采取的措施:清洗检查油泵内部零件结构,进行相应维修或更换新油泵。

  2.载荷保持不住,其可能原因有

  (1)液压油粘度过低;
  (2)液压系统内有空气存在;
  (3)液压系统漏油或回油阀关闭不严;
  (4)送油阀内的稳压弹簧刚度过小;
  (5)送油阀内有杂质异物。
  应采取的措施:排出液压系统中的空气,排除漏油因素,如活塞四周有大量液压油溢出,则应检查溢流管导通情况,其次检查液压油粘度,视情况处理。如经处理或换油后不漏油而载荷仍保持不住,则应清洗送油阀并增加阀内稳压弹簧刚度。

  3.加不上载荷,或加不到大载荷,其可能原因有

  (1)油泵皮带松动,有打滑现象;
  (2)油泵不能正常工作;
  (3)油箱中的储油量不足;
  (4)液压油粘度过低;
  (5)液压系统有漏油情况发生;
  (6)送油阀内稳压弹簧刚度不够;
  (7)送油阀内的节流针孔有堵塞现象。
  应采取的措施:检查高压油路系统是否漏油,油箱内储油量是否足够,油泵皮带是否松动,其次检查回油管的回油量是否在油压上升时变大,(正常情况下应不变或变小),然后再检查送油阀、油泵等是否正常,根据情况采取相应对策。

  4.加荷途中,指针突然向回倒或抖动,其可能原因有

  (1)液压系统有严重漏油(升压到一定程度产生漏油),或稳压弹簧刚度过低;
  (2)节流针孔有堵塞现象。
  应采取的措施:应检查液压系统,排除漏油因素,其次清洗节流针孔,检查稳压弹簧刚度是否合适,否则予以更换。

  5.摆锤回位不良,其可能原因有

  (1)缓冲阀问题:a.缓冲阀调节不当;b.缓冲阀节流针磨损;c.缓冲阀内的钢球与进油口接触不良,有空隙;d.缓冲阀出油孔堵塞;
  (2)油的粘度过大或过小(摆锤回落速度太慢或太快);
  (3)液压油太脏。
  应采取的措施:检查缓冲器调节位置是否恰当,油液是否清洁,粘度是否符合要求,其次检查缓冲阀是否清洁完好,节流针是否磨损,视情况予以调整或更换。

  6.摆杆不能调至垂直标志位置,其可能原因有

  (1)摆锤编号与试验机不一致;
  应采取的措施:检查并更换与之相一致的摆锤。
  (2)测力机构倾斜;
  应采取的措施:调正测力机构。
  (3)摆杆弯曲变形。
  应采取的措施:校直摆杆。

  7.调整指针零点时其灵敏度差或在使用过程中指针零点经常发生变动,其可能原因有

  (1)试验机存在不稳定的摩擦,如指针、齿杆、摆杆等处轴承存在摩擦,工作活塞擦靠,测力活塞导向轴承不灵活等非正常摩擦;
  应采取的措施:进行清洗并加以调整。

  (2)测力活塞不转动,如测力活塞传动机构被卡住,蜗轮、蜗杆间隙调整不当;
  应采取的措施:进行清洗并加以调整,如蜗轮、蜗杆损坏应予更换。

  (3)缓冲阀回油不良或存在摩擦;
  应采取的措施:进行清洗或调整。

  8.摆锤不能升到极限位置,其可能原因有

  (1)平衡锤触碰机体;
  应采取的措施:适当调整平衡锤位置。
  (2)推杆位置调整不当;
  应采取的措施:适当调整推杆位置。
  (3)连杆上的挡板位置调整不当;
  应采取的措施:将挡板适当调高,使指针转动一周稍过2-3小格才触动安全开关。
  (4)摆锤主轴方铁下横隔板上的控制螺丝调整不当或异物。
  应采取的措施:清除异物,适当降低控制螺丝,使挡板先触动安全开关后方铁才与控制螺丝接触。

  9.摆锤已升至极限位置而指针未到达满刻度,其可能原因有

  (1)指针与度盘之间有擦靠或轴承锈蚀;
  (2)指针轴齿轮上的线轮绕线过短或绕线位置不当。
  应采取的措施:视情况进行调整。

  10.工作活塞升起后,回油时不能自由降下,其可能原因有

  (1)活塞与缸体的配合部分有锈蚀、异物、机械损伤或润滑不良;
  (2)活塞上升位置超过极限而倾斜。
  应采取的措施:下夹头升起,使之顶住上夹头,清洗油缸活塞,除去锈蚀、异物。若检查发现活塞表面有损伤,应用沙纸和油石磨去毛刺;若是上升位置超过极限而倾斜,应再次升压使活塞上升,扶正位置后缓慢放油,使活塞慢慢降下。

  11.工作活塞空载上升时,指针指示出一定的载荷,空载下降时指针向负方向走几格,其可能原因有

  (1)测力部分的重量平衡未调整好;
  应采取的措施:空载上升一段距离后,使试验机进入工作状态,用平衡锤把摆锤调到铅垂位置,指针对零。
  (2)主体部分立柱上的滑轮摩擦太大,或工作活塞存在摩擦。
  应采取的措施:调好滑轮与立柱的相对位置,其间隙应均为(0.1~0.5)mm。若工作活塞有摩擦,应将活塞升至极限位置,进行清洗或调修。

  12.卸荷完毕,摆锤已回到铅锤位置,而指针仍停在中途位置,其可能原因有

  (1)齿杆与齿轮啮合太紧或其间有异物;
  (2)齿杆弯曲或齿杆、齿轮、齿尖受损;
  (3)指针擦盘或轴承锈蚀;
  (4)测力活塞尖角损伤。
  应采取的措施:检查齿杆、齿轮是否灵活,齿是否受损,齿杆是否弯曲,应视情况进行清洗或调修。

  13.从动指针不能停在所加负荷位置,其可能原因有
  (1)从动指针太松;
  (2)从动指针与主动指针重合太紧;
  (3)从动指针两端的重量不平衡。
  应采取的措施:检查从动指针是否完好,其次抬起摆锤,使主动指针带动从动指针转动,看其是否能停在不同位置,如果不能,则应检查指针轴或调整从动指针下面的弹簧,使之能停留在度盘的任意位置。

  14.下夹头升降不灵活,其可能原因有

  (1)丝杆、螺母内有异物或机械损伤;
  (2)蜗轮、蜗杆松动;
  (3)丝杆与机台上的通孔摩擦;
  (4)电机传动皮带松动。
  应采取的措施:视情况分别予以清洗或调修。

  15.夹具不同心,其可能原因有

  (1)异向滑轮位置调整不当;
  应采取的措施:调整滑轮,使滑轮与立柱间间隙均为(0.1~0.5)mm左右。
  (2)夹具本身同心度超差;
  应采取的措施:进行修理,使之达到要求。
  (3)主体部分安装不水平。
  应采取的措施:进行水平调整。

  16.电器设备故障

  (1)电机发出异响,其可能原因有:a.三相电路有一相缺相;b.传动机构故障引起电机负荷加重;
  (2)电机发烫,其可能原因有:a.电机绕组存在短路;b.电机超载;c.电机受潮;
  (3)突然断电,其可能原因有:a.电器系统存在短路:b.电器开关接触不良;
  (4)电器控制开关失灵,其可能原因有:a.开关位置调整不当:b.控制开关内部故障(接触不良或活动部件被卡);
  (5)机体导电,其可能原因有:a.地线未接或接触不良:b.电器受潮;c.相线导线接头与机体接触。
  应采取的措施:视情况采取相应措施予以排除。

一般来说,由于仪表引起的电力设备障碍是很少的,但我们在工作中恰巧就碰到了一回。

  当时我们电测班在变电所进行指示仪表周期轮换,结束后经检查,二次回路接线全部正确,仪表指示正常。但是在回来的路上我们接到变电所值班员的紧急通知,反映由于我们的工作引起母线空气开关跳闸。立即赶回变电所,现场经万用表核对接线,二次回路正确无误,但电压熔丝一旋上,母线空气开关就跳闸,怀疑是仪表内部电压短路,便试着逐个更换仪表,当更换了该线路的无功表,电压熔丝旋上后,一切正常,从而初步确定障碍由无功表内部原因引起,将“肇事者”带回。再对该表进一步检查、重新检定,该表各项指标均符合JJG124-1993《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程的规定,又用万用表测量电压、电流回路之间电阻,发现并不短路。逐一核对规程上的检定项目,当看到修理后的仪表还要做绝缘电阻测试检查,忽然想到,虽然此表为新表,但仍怀疑是不是绝缘电阻有问题。在用摇表对其进行绝缘电阻检查时,果然测出该表的A相电流回路与B相电压回路存在短路现象。经过仔细观察和测试,发现该表的定圈(接A相电流回路)与铁芯(硅钢片)的绝缘电阻很小,即电流回路与铁芯导通;而B相电压的线头恰好与铁芯有一点接触,从而引起A相电流与B相电压导通,即电流回路与电压回路之间短路。当变电所电压熔丝合上后,就引起二次电压短路接地,发生母线空气开关跳闸的现象。因以前从未发生过这种情况,我们又将此表与其他功率表对比,发现此表为16D20-Var型,1997年出厂,为新购的一批表,比较这批表与其他批次的表,其他表为16D3-Var型,做工较精细,如图1。5为黑色硬塑料,位置在铁芯上方,离铁芯还有一段距离,且铁芯外面还有一圈铁套,则电压线头不可能与铁芯接触,即使定圈(电流回路)与铁芯绝缘不好,也不会发生电压、电流回路之间短路的现象。但这批16D20-Var型的表做工粗糙;5为一白色薄塑料片,位置在铁芯下方一点,紧靠着铁芯,铁芯外也没有铁套,铁芯裸露着,只要电压端线头稍微长一点,就很容易与铁芯相碰。造成这种情况,是生产厂家为节省材料所致,我们打电话到电表厂,反映了这个事实,厂家也承认了这个情况,并表示以后完全按规定组织生产。

  至此得出结论:引起母线空气开关跳闸的原因系无功表的内部质量造成。为避免再次发生类似情况,我们采取了相应的预防措施:仪表检定时增加绝缘电阻检查这一环节,即使表的绝缘性能不过关,我们也能在检定时发现,不将其安装到变电所,一切问题迎刃而解。

在检定和使用心电图机时,经常出现热笔描记图形过粗或过细、干扰、基线漂移过大、阻尼不正常等故障,严重影响心电图机使用,产生原因和排除方法归纳如下:

  一、描记图形过粗或过细

  原因:温度过高或过低。
  调修方法:调整热笔温度,调节电位器使热电笔温度适当即可。

  二、干扰

  在心电图机走纸记录时,心电图上叠加有一定幅度和有规律的正弦波或叠加一种无规律的毛刺,即为干扰。分为以下几种:
  1.导联开关置“0”位时有干扰
  ,判断干扰是50Hz还是低频。如果是50Hz干扰一般为导联输入部分有断线、脱焊现象,即:(1)导联线断线;(2)导联开关到放大板的输入线插头座断脚、脱焊或接线断。如果表现为低频干扰,则检查电刷上刷毛是否齐整;是否与不该接触处有电气接触,然后,再检查电机线圈是否有断线。

  2.工作时有干扰
  (1)导联线断、隐断或漏电均可引起干扰。但一般因导联线断,引起的干扰表现为只有在相关导联状态时才会引入干扰。简单也的办法是更换导联线,但如果有修复价值的好从断处或漏电处剪开后,再重新焊接。(2)导联开关接触不良、接线断线、脱焊等均会引入干扰。(3)记录器或热笔线圈与机壳接触也可能引入干扰。

  3.其它干扰
  电源纹波过大、滤波电容损坏,内部应该接地处未接好,内部走线不合理或屏蔽不良等都可引入干扰。

  三、基线飘移

  导联开关在“0”位时,记录器描绘的基线不水平而有缓慢上升或下降,即为基线飘移。调修方法:用酒精擦拭放大板上各插头、插座,以防有漏电现象。待完全干燥后,再观察基线漂移是否仍然过大。随后检查前置放大器与电压放大器之间耦合电容是否漏电。然后,再检查封闭继电器电路。用线路分割法,断开封闭继电器电路,如漂移达到标准要求,则故障为封闭继电器损坏或漏电,应更换。后,检查场效应管。先用替代法,以同型号场效应管分别替换前级两只场效应管,如故障消除则前级中某一只场效应管(或两只)输入电阻不稳,应更换。但用两只各项参数均比较接近的场效应管将原来两只都换下,否则,若场效管不对称,对心电图机其它指标将有很大影响。如飘移仍然过大。一般为后级场效应管某只输入电阻不稳定,同法替换即可。

  四、阻尼不正

  ①描1mV定标电压波形时,波形无上冲且有圆角即为阻尼过大。调修方法:调整阻尼调节电位器使阻尼适中。
  ②描1mV定标电压波形时,波形上冲过大,即为阻尼过小。调修方法:调整阻尼调节电位器使阻尼适中。若阻尼过小且不可调整时,先检查阻尼调节电位器是否脱焊、损坏或接触不良。如果损坏则应予更换。如未损坏,则故障为记录失磁造成,应更换记录器或重新上磁。
  ③如果阻尼不均匀,一般为热笔放置不平,热笔定位架与导轨间有较大间隙,调修时,予以调整。
  心电图机是比较精密的仪器,使用时应避开潮湿、震动、强电场、磁场等场所,心电图室应尽量远离X光室、理疗室、电梯等以减少和避免干扰。

液相色谱仪利用试样中各组分在色谱柱中固定相和流动相间分配或吸附特性的差异,由流动相将试样带入色谱柱中进行分离,经检测器进行检测,根据组分的保留时间和响应值(峰高或峰面积)进行定性和定量分析。

  液相色谱仪在使用过程中常有定量结果不准确,准确度降低情况出现,如何解决液相色谱仪在使用过程中准确度降低的问题,须从以下原因入手寻找解决的方法。

  一、峰高、峰面积的积分值不准确
  解决的方法是设下列参数:样品量、换算比例、内标物量、保留时间。
  经适当变化后,重新进标样提高试验准确度。

  二、样品预处理时样品降解或样品不纯
  解决方法:用标准样比较,验证样品完整性,检查样品处理过程,换新样。

  三、样品蒸发
  解决方法:在适当的温度下密封保存样品。

  四、样品前处理不当
  解决方法:检查样品制备过程中浓度、溶剂过滤等。

  五、内标物配置不当
  解决方法:验证内标物配制、混合过程(称量和适当稀释),配制新内标物。

  六、进样问题(只对外标法而言)
  解决方法:1.如果使用全部定量环的手动进样器,在进样前需在“取样”(load)状态下清洗三次;2.如果使用部分定量环的手动进样器,进样量需少于定量环体积的50%;3.如果使用注射器的手动进样器,须确保进样操作重复;4.如果使用自动进样器可以确保正确的进样体积,须注射器不含空气,样品瓶有足够的样品,系统不泄漏;5.如果手动进样器、自动进样器都使用,应确保流路的平衡。

  综上所述,液相色谱仪准确度降低由多种原因造成,操作者应综合分析、判断,并通过各种可能的尝试,从而快速排除故障,使仪器恢复正常。

玻璃转子流量计是工业流量测量中应用较多的流量测量仪表,广泛应用于化工、制药、石油、轻工业和科研部门。测量流量的产品虽然很多,但是因为玻璃转子流量计具有结构简单、操作方便、价格低等优点,深受广大用户欢迎,特别是中、小型企业要求自动化程度不高,玻璃转子流量计是他们测量流量的主导产品。本人对如何正确使用与维护玻璃转子流量计提出几点建议:

  1.在拿到玻璃转子流量计时,观察玻璃转子流量计内的玻璃管是否完好,因为玻璃管极易破损。其次是去掉转子的固定物,轻轻的倒向看转子能否自由的上下滑动。如果不能自由的滑动,就要轻轻的振动支板,这样一般都可以滑动了。如果再不能滑动,就需要请技术人员拆机解决。

  2.在向管道上安装时,要看上、下游管道是否在一条直线上。如果不在一条直线上,不仅会影响仪表的测量准确度,而且会损坏仪表。

  3.前面两点确保无误后,方可以开始使用。使用时操作者应先详细阅读说明书。开启阀门时一定要缓缓的开启,如果估计流量能够浮动转子而转子并没有向上移动,这时候立即停止继续开阀,同时轻轻敲打管道,使转子能慢慢的上升。有很多操作人员开阀过猛,刚装上新设备,猛的一开阀造成了玻璃转子流量计内玻璃管损坏。这一点应引起使用者注意。

  4.安全使用,有的操作者喜欢把前罩壳去掉使用,这是不允许的,因为玻璃管易爆破,罩壳起到保护作用。所以不可以把罩壳去掉使用。

  5.冬季使用应当注意保暖,如果夜间不使用,一定要把流量计内残留液体放掉,免得把玻璃管冻破。

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广东省世通仪器检测服务有限公司
  • 聂雪明
  • 广东 东莞
  • 私营有限责任公司
  • 2005-10-24
  • 人民币1000万
  • 301 - 500 人
  • 校验仪器
  • 仪器计量,仪器校准,仪器检测,服务
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