关键词 |
上海流量计,闸北流量计,呼和浩特流量计,广东流量计 |
面向地区 |
全国 |
氧气吸入器是医疗行业常用的呼吸仪器,主要用于对危重病人进行输氧治疗,它直接接触病人的呼吸道。因此,在治疗呼吸道传染疾病时,应注意对氧气吸入器的严格消毒。
一、对氧气吸入器的消毒
1.每次使用后需对氧气吸入器外壳及连接部位用消毒液进行擦拭消毒,不能进行高温消毒,以免内部机件受损;
2.湿化瓶和过滤网每次使用后都要进行高温消毒;
3.出气孔连接管应作一次性使用机件处理;
4.消毒应进行两次:次应在氧气吸入器使用后就在隔离治疗病房内及时进行消毒,防止病毒随氧气吸入器带出隔离区。第二次消毒应在氧气吸入器进入治疗区使用前进行,防止病毒的二次感染;
5.检定、维修人员在检修氧气吸入器之前也应对其进行消毒处理,防止氧气吸入器携带病毒。
二、氧气吸入器的检定分为气密性检定、压力表示值检定、浮标灵敏性检定和气通量检定四个部分
这四个部分除了压力表的示值检定需在精密表校验台上进行外,其余三个部分都在氧气瓶上进行。
具体的检定步骤是:将氧气吸入器的气源接头连接到氧气瓶上,关止吸入器的流量控制阀,然后打开气瓶角阀,待气源压力表达到指示位置后,再关止气瓶角阀,进行耐压试验;此时如果气源压力表指针有下降的情况,则说明有漏气部位,要分段检查才能确定。如果不漏气,说明气密性检定合格。下一步进行浮标灵敏性检定,操作时应缓缓打开流量控制阀,待浮标指示锥开始上升后,开启并迅速回位,看指示锥在气源冲击下能否升到高位置,如果不能,说明灵敏性太低,要进行调修。气通量的检定主要是检查湿化瓶连接孔和滤网是否堵塞,具体操作同上述步骤一样:打开流量控制阀,先用手指堵住气孔,看浮标是否下降,如果下降,说明湿化瓶连接部分漏气;如果不下降,则迅速松开出气孔,看浮标指示锥是否能顺利下落,如果下落不畅或不下落,说明滤气网堵塞,需清除堵塞物或更换滤气网。
三、氧气吸入器的故障分析和维修方法
氧气减压器的故障主要有漏气、浮标升降不灵活和通气堵塞三个方面。
部分:漏气。前面在气密性检定中气源指示压力表示值有下降的情况,说明有漏气部位。漏气主要有以下四个方面。
(1)连接部分漏气:是指各连接点之间有密封圈破损或连接太松,需检查各连接点密封垫圈是否完好,然后再紧固连接部位,故障即可排除。
(2)控制阀漏气:一般是指控制阀密封圈破损、变形或密封针磨损。维修时,需打开流量控制阀的紧固螺母,拔出控制阀,检查密封圈和顶针;如果密封圈破损变形,要更换;顶针磨损可以进行打磨,将毛刺及划沟打平后上紧,就可以排除故障,如果打磨后仍漏气,则要更换控制阀。
(3)密封圈漏气:是指减压阀上盖和减压仓之间的紧固部分漏气。检查时需打开上盖,看密封圈和塑料垫圈是否破损变形,如果变形则要更换。
(4)破损部位漏气:是指压力表内弹簧管破裂、浮标破裂、湿化瓶破裂以及螺纹破损造成的漏气。更换新件,否则无法重新使用。
第二部分:浮标升降不灵活的分析。
浮标升降不灵活的情况有三种。一是浮标指示锥靠擦浮标内筒;二是减压阀调节螺钉调节不当;三是由于通气堵塞。对于浮标指示锥靠擦浮标内筒的情况,要对指示锥进行打磨或更换;减压阀调节螺钉直接影响着浮标的灵敏度,如果调得过紧,会使浮标灵敏度太高,指示锥在被吹得摇摆不定;如果调得太松,浮标又感觉不到。因此,根据具体检定情况确定调节螺钉的松紧度。氧气吸入器的减压阀属于恒定调节,和氧气、乙炔减压器用上盖调节螺钉的旋转来调节减压仓内的通气量不同,一次性调节好后,无需再动。对于通气堵塞造成的浮标升降不灵活,前面已经讲过,这里不再重复。另外强调一点,在排除堵塞时,用手堵住出气孔,浮标有下降的情况,则要检查湿化瓶及连接螺钉部位是否漏气,如果漏气,要加固密封垫圈或用手旋紧。
安全阀是由压力簧、调节螺钉和活门密封垫片三个部分组合起来的常压机构。在减压仓内气体压力超过一定极,能自动排气,以保护其内部装置。如果在减压仓内气体压力超过安全值的情况下,安全阀自动放气是正常的;但如果氧气瓶内气体压力不高,在流量控制阀关止的情况下,安全阀放气,说明灵敏度太高,影响吸入器的正常使用;需把调节螺钉向内调紧,但不能旋得过紧,以免使安全阀关死。气压过高时会把密封垫片冲破。因此,调节安全阀要缓缓进行,把握好力度,才能排除故障,达到正常使用的要求。
另外,吸入器内部的活门密封垫片是由软胶制成,如果变形或破损则无法修理,只能更换新的密封垫片。
在维修操作过程中,无论是紧固螺丝(母)和卸下螺丝(母)或连接部分,要注意保护其他部位,以免修好了这里,又碰坏了那里,造成被检修物品的报废。后提醒大家注意一点,无论是装和卸,用力要轻,不能用蛮力。
接地电阻表是一种测量各种电力系统、电器设备、避雷针等接地装置接地电阻的仪器,一般分为三端钮(E1、P1、C1)及四端钮(P2、C2、P1、C1),其中四端钮还可以测土壤电阻率。
一、主要结构及简单工作原理
目前,我公司使用的接地电阻表以型号ZC-8居多,它是以电位计原理设计,由手摇发电机作为电源,配以相敏整流放大电路、电位器、电流互感器及检流计组成。接地电阻的测量一般都采用交流进行,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流测量就会引起化学极化作用,严重影响测量结果。当手摇发电机以120r/min的速度转动时,便产生110Hz左右的交流电流I1,I1从发电机经过电流互感器一次绕组、经被测物E1、大地、电流探测针C1而回到发电机。由电流互感器二次线圈产生的电流I2接于电位器Rs。电位器Rs的旋钮装在仪表面板上并带有读数盘,调节电位器Rs使检流计指示中心刻度线,此时如读数为N,则被测接地电阻等于N与倍率系数(有×0.1、×1、×10三档或×1、×10、×100三档)之积。
二、常见故障及修理
1.检流计无指示(检定时)或变化很小
(1)发电机输出无电压或输出电压很低:检查发电机的“开关”电压线圈是否短路或损坏以及输入电阻是否损坏,如是,更换或修复。注意:在使用时不要在C1和P1短路情况下摇动手摇发电机,以免发生故障。(2)发电机磁钢是否退磁。如是,可充磁。(3)与检流计并联的电容C1、C2(100μF10V)可能电解液变干,造成短路或击穿。若是,更换。(4)互感器一次线圈烧坏,在带电测量接地体时,当有大电流流入大地情况下,可将其烧坏。(5)检流计由于环境的影响,灵敏度降低。如是,对其磁钢充磁。其一般灵敏度为(±25μA30°)。(6)检流计线圈断,有条件的话,可重新更换线圈。
2.在检某一量程时,调节电位器检流计无法指零,总朝一个方向偏转
(1)此量程分流电阻损坏。如是,更换。(2)互感器二次线圈损坏。如是,更换。(3)电位器Rs与其他线路断开,使之无法起到调节作用,使得流过检流计线路的电流增大。如是,重新焊好线路。
3.所有量程测量误差较大
(1)三极管变质导致性能下降。如是,重新更换。(2)整流二极管D1、D2正向电阻阻值相差较大,因为在不同的电压下正向电阻的阻值是有变化的,所以在选二极管时正向电阻要基本相同。(3)检流计是否变位。如是,重新调整检流计轴尖与轴承之间的间隙,使其活动自如。(4)检流计可动线圈上的游丝是否变质,使得检流计变位。如是,可重新调整或更换游丝。(5)如不是以上原因,可仔细调整可调电位器W1、W2,以消除测量误差。
旋转黏度计广泛应用于测定油脂、油漆、塑料、食品、药物、黏胶剂、化妆品膏霜类等各种流体的黏度。现以常见的NDJ-1型旋转黏度计(共轴圆筒旋转黏度计)为例,向大家介绍其常见故障的维修。
一、常见故障的维修
在NDJ-1型旋转黏度计的故障中,以机械故障为主。
1.电机方面的故障
现象:开机后,仪器的同步电机有时顺转,有时逆转,有时不能启动。
处理方法:一般更换与同步电机电路相联接的电容即可解决(注意电容的极性)。如果更换电容之后故障仍然存在,则是同步电机的线圈有问题,此时,应更换同步电机。
2.水平泡水平的调整
现象:水平泡水平移位。
原因分析及处理办法:这种现象是由人为或运输的原因造成。此时,主机水平的调整应在一水平架上进行,轻调3颗水平泡的固定螺丝,使主机在开机的状态下旋转轴能垂直旋转,不会左右摇摆,问题一般能够得到解决。
3.零位调整
现象:仪器使用一段时间后,指针在非工作状态下不能正常指向零位。
处理办法:拆开主机铭牌,用小起子左右轻拨刻度圆盘下的拨叉,使指针能正常指向零位。注意调整拨叉时的方向。
4.仪器灵敏度的调整
现象:指针在开机后,指针左右缓慢地摆动且较慢地回复到零位。
原因分析及处理方法:根据故障的起因有不同的处理方法:
(1)旋转主轴的垂直度不够,造成阻力增大,此时,调整承托旋转主轴指针的玛瑙盘的3颗固定螺丝即可解决问题。
(2)旋转主轴上的指针由于长时间使用导致指针磨损严重,更换旋转主轴就可以解决。
(3)游丝的老化也会造成这种情况的出现,只要更换游丝就可以了。注意:因为游丝在更换的过程中很容易损坏,所以在对仪器结构不很熟悉的情况下,要联系厂家维修。
5.传动齿轮故障的调整
现象:开机后,主机的响声很大,震动也大。
原因分析及处理办法:造成这种现象的原因是主机内的传动齿轮啮合不顺滑,只要用无水乙醇清洁齿轮,并加注微量润滑油润滑剂即可解决。
6.变速档位变速不正常或不能变速
现象:仪器变速不正常
原因分析及处理方法:造成这种现象的原因是变速的铜弹簧片发生弹性形变,弹力不够。此时,只需调整相应的弹簧片的角度即可,建议购买新的弹簧片做调整的参照物。
7.示值误差的调整
现象一:在其他各方面都正常的情况下,检测出的结果与标准值相比偏低。
原因分析及处理方法:这种情况是由于游丝老化所致,只要更换游丝即可解决。
现象二:在其他各方面都正常的情况下,检测出的结果与标准值相比偏高。
原因分析及处理方法:这种情况一方面是由于旋转主轴的垂直度不够,造成转动时摆幅增大,从而阻力增大所致;另一方面是由于转子弯曲变形,转动时跟黏度油的阻力增大,且不断变化。此时应调整旋转主轴的垂直度或转子的垂直度。
现象三:不同的转子测同一种标准黏度油的结果不一致。
原因分析及处理方法:在主机各方面都正常的情况下,造成这种情况的原因是有些转子的垂直度不够,只需调整垂直度不够的转子即可。
二、维修实例
实例1:一台送检的上海A厂生产的NDJ-1A型的旋转黏度计,开机后发现:刻度圆盘时而顺时针转动,时而逆时针转动。由此估计,与同步电机相连的电容可能存在问题。更换同一型号的电容后,情况还是没有变化。于是,仔细听同步电机在通电状态下发出的声音,电机发出轻微的“嗡嗡”声,故可判定是同步电机有问题。更换新的电机后,仪器的转动方向正常了,而且在多次通断电的试验中均未出现异常现象。
实例2:一台上海J厂生产的NDJ-1型旋转黏度计,开机后仪器的故障表现为:指针不能回零,且摆动缓慢。拆开主机上的铭牌,发现里面的游丝杂乱地缠绕在一起;拆下传动主轴发现主轴上的顶针磨损严重,玛瑙承托也有裂痕。估计是仪器的使用者粗暴使用造成的。把变形的游丝换下(注意:换游丝要千万小心,注意安装时用力大小和安装方法),更换主轴和玛瑙承托。开机后仪器正常转动,但指针不能回零。调节刻度圆盘下的拨叉,指针回零。但是,在检定的过程中发现仪器的示值偏高,由于旋转主轴是新更换的,则估计是大C型架导致主轴的垂直度不够,更换大C型架后,仪器工作正常。
实例3:一台上海Y厂生产的NDJ-1型旋转黏度计,仪器送来的时候,水平泡已和主机分离,将仪器安装在支架上,并放在水平台上。将水平泡安装在主机上,先用小水平尺放在主机平板上对比进行粗调,粗调后把一号转子装上,开机看转子的转动是否左右摆动;轻调3颗水平泡的固定螺丝,直到转子的转动看不到摆动为止。但是,在检定的过程当中发现仪器无法调速,估计是调速的弹簧片失效。拆开主机外壳,拨动变速档位,下弹簧片无法调节齿轮的高度。将下弹簧片拆下,调整其某部位的角度(注意:好有同一种有正常弹性的弹簧片对照调整)。重新安装好仪器,开机运行,并不断拨动变速档位,仪器的变速功能正常。
一、总表与分表对不上
1.问题的表现
一宿舍小区,发现其总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,并且相差很大。
2.分析与处理
此表为三相四线表,它所累计的电量应该是它本身所带的几块分表所累计的电量之和,所以它是收费标准的依据。
但在正常的负荷下,突然发现此表所累计的电量下降,与往常所累计的数据相差很大。从表的外观上看未发现异常,表盘的转动和计度器工作均正常。随后检查表尾接线是否有虚接现象,也未发现异常现象,接线方式正确。但在活动表尾的其中一条线时(B相电压线),发现此线有一段很软(该线采用的均是单股塑料硬线),怀疑内部金属部分已断开。经仔细检查确认此相电路已断路。
这样一来,此表所累计的电量就会丢失为正常时累计电量的1/3。当B相电压回路断路,此表所累计的电量仅为A相和B相的功率之和。由于B相断开的是此表的电压回路而不是电流回路,所以均不影响各分表以及各用户所带的负载正常使用。
根据以上的分析表明,此故障的出现是很不正常的。因为总表表尾所接的线均是单股塑料硬线,并且金属部分较粗,一般从内部是不容易断开的。因此,经多方面的调查和了解,充分证明了此故障的确是人为造成。由于表尾盖都用钳封已封好无法拆开,只好用钳子将内部金属折断,但绝缘外皮完好如初,很难被人们发现,从而达到窃电的目的。此问题已交有关部门进行处理。
二、现场电能表的测量数据的正确选择
近年来人们越来越关注现场电流、电压、相位、功率以及电能表的高准确度测量。为了达到这一目的,往往需要通过反复拆、接线将高准确度测量仪器的电流互感器串入电路,这既不安全又费时间。同时随着测试的次数不断增加,将会导致接线盒的接线螺丝滑扣,造成接触不良甚至使电流回路开路,引起事故的发生。但现有的钳形电流互感器由于要开口,这样将会使导磁系数大大降低,同时它和位置相关性也很大,地限制了测量准确度的提高,使测出的数据产生了可疑性。为了解决这一问题并充分利用现有的测量仪器,其方法是在测量前弄清钳形电流互感器本身所产生的附加误差,然后将现场所测出的数据减去它本身的附加误差即为实际所测的结果。
一般现场校验仪在周期校验时分两步进行。一是将校验仪的电压和电流的输入端与校验装置的电压和电流输出端通过导线分别连接好,然后测出一组数据。二是再用钳形电流互感器的接线方式,在相同的负荷点的条件下,测出第二组数据,后用第二组数据减去组数据即为电流夹钳的附加误差。
这样一来,此问题基本得到解决,同时使现场测试工作效率大大提高。以前在测试现场表计时,出现误差偏大甚至超差,计量测试人员就盲目下结论,认为此表不合格或性能不好,其实不然,这些测试数据很可能与测试方法和处理方法不妥有关系,这一点切莫忘记。
三、电能表的转速不稳
一般电能表的转速不稳均是由于机械故障导致的。如:
1.当电能表的上、下轴承因缺油而使摩擦力矩增大,有时还伴有吱吱的摩擦振动响声,使电能表的转速变慢。
处理方法:将表壳打开,在上、下轴承中加一点表油,问题即可得到解决。如果上下轴承已损坏或轴尖磨损严重,可换新的器件。
2.由于电能表长期使用或由于制动磁铁质量不好,导致失磁现象,使制动力矩减小,表盘转速变快。
处理方法:将制动磁铁充磁或更换磁铁。
3.当磁铁间有杂物或铁渣时,会使表盘转速时快时慢。
处理方法:清理杂物并对不平的表盘进行校正。
上述现象都是造成电能表转速不稳的主要原因,但这也不能一概而论。电能表的转速不仅和以上所述原因有关,同时还和它所带的负荷性质有关。以三相三线电能表为例,当它的负荷为纯阻性时(即功率因数为1.0,Φ角为0°时),它的两组元件都会在转盘上产生一个转动力矩。它的功率计算公式为:PZ=UABIAcos(Φ+30°)+UCBICcos(Φ-30°)[式中:PZ为总功率;Φ为相电压与相电流之间的夹角;(Φ+30°)和(Φ-30°)均为线电压与相电流之间的夹角]。
当负载为感性或容性时(功率因数为0.5,Φ角为60°时),在两组元件中的其中一组功率为零,这样它的总功率就为原来总功率的一半,当然转速就比负荷为纯阻性时的转速慢。由于线路的负荷有时在不断地变化,因此,电能表的转速也就随之变化,但这是正常现象。
四、两表交替使用,造成电量丢失
1.问题的表现
据某单位宿舍电工反映,某用户根据他的实际负荷及平常用电量来判断,该户电表所累计的用电量突然下降,经检查也未发现异常现象。
2.分析与处理
根据以上所述,有关人员决定到现场进行观察和分析。经过一段时间后,有关计量人员来到现场对此表进行观察,表箱没有被锁,观察中突然发现此表的表底数以及编号和原始记录都对不上,表的外壳虽然有铅封但表尾盖却没铅封。根据这一系列情况判断,可能是用户已将表更换。为了证明此用户是否有窃电行为,决定到抄表日再来一趟。果然到了抄表日此表又换了新面目,无论是表底数还是编号都与原始记录对上了。无疑此户是利用了两表交替使用进行窃电活动。即上半月用新表,下半月用原始表(月底为抄表日)。这样一来,原始表所累计的电量仅为正常累计电量的1/2。
此问题已交给有关计量部门进行处理。
通过以上分析,总结出了此问题的发生根源,主要是由于管理不善造成的。如:无正规的表箱、铅封不到位以及工作不认真等。因此,计量工作人员一定要从思想上高度重视。只有将管理工作和计量工作紧密配合起来,才能有效地避免此类问题的发生。
当电子汽车衡作为贸易结算计量器具时,实行周期检定。按JJG555-1996检定规程,偏载检定是电子汽车衡周期检定项目中的一项必检项目。进行偏载检定时,如果误差超出允许范围则要进行偏载调整。由于1台汽车衡需要多个传感器,而每个传感器的输出灵敏度和输出电阻不可能完全一致,会使传感器单位输出阻抗的输出灵敏度不一致,这样必然存在偏载误差。另外由于安装原因造成传感器之间不平衡,也会产生偏载误差。对于分别采用模拟式传感器和数字式传感器(DLC表示)的两种类型汽车衡来说,偏载调整方法有所不同,下面仅对这两种类型汽车衡的偏载调整方法作一探讨。
一、采用模拟式传感器的电子汽车衡
这种类型电子汽车衡的偏载调整方法比较多,且需要打开接线盒,在接线板上调整相应的电位器。一般来说,汽车衡多个感应器之间采用全并联方法进行联接,每个传感器的两根输出信号间串接一个10kΩ的防短路电阻和一个200kΩ精密多圈电位器。通过调整电位器,可微调该传感器的阻抗灵敏度,以调整各个传感器之间阻抗灵敏度的差异,终达到调整偏载误差之目的,也称调输出。另有一种方法,用接线盒中的电位器来调整所接传感器的激励电压,使得所接传感器的输出信号随输入电压的变化而变化,终也达到调整偏载误差之目的,这种方法被称为调输入。
1.采用一个电位器同时调整同一截面两个传感器,这种方式有缺陷,因为调整时要同时兼顾这两个角,特别是遇到这两个角是正差,另一个是负差的情况,就很难两个角都在允差范围内。遇到这种情况,一般需要用水准仪重新测量基础板,用不锈钢板重新找平后,再用电位器调整。目前这种接线板已被淘汰。
2.采用一个电位器对应调整一个传感器,绝大多数汽车衡采用这种方式。
在实际调整中,会遇到以下几种情况:
(1)大多数角偏载误差合恪,只有一两个角偏载误差不合格,这时应将砝码放在相应的角上,调整相应的电位器。
(2)大多数角都超差,且数值相差不多,只有一两个角不一样。可调整电位器,使一两个角的误差与其他角一样,然后用仪表的量程调整功能进行调整。如1台50t汽车衡,有6个传感器,用10t砝码进行偏载检定时,其中有5个显示10.02t,只有一个角显示10t,这时可调整显示10t的角,使之显示为10.02t,然后把10t砝码均放在秤台上,用量程调整功能,使仪表显示10t。
(3)大多数角误差合格,只有一两个角偏载误差不合格,且电位器调到头也调不过来。调整的方法是把所有的电位器都调到中间位置,用标准砝码重新标定后再进行偏载检定,如果还有角差调不过来,应用水准仪重新测量基础。用不锈钢板重新找平后,再进行检定。也可根据经验在相应传感器下加垫不锈钢板,以达到调整目的,但要秤台不翘角,且要复检其他角的误差。
(2)汽车衡因修理拆下接线板时,未记住原传感器对应的电位器。可把所有的电位器都调到中间位置,将标准砝码重新标定后再进行偏载检定。
二、采用DLC电子汽车衡
采用DLC电子汽车衡的偏载调整不需要打开接线盒,直接在仪表内用软件进行调整,主要有以下几种方法(以梅特勒-托利多数字仪表为例说明):
1.用设定的参数[18]自动偏载调整,具体方法是:先定时校验空秤,然后在某一角(或段)加放上一定载荷后,仪表定时测试重量,16s倒计数结束,再把砝码移到另一个角,重复上述步骤直至所有角差(或段差)调整完毕。缺点是不能得到准确的误差值。
2.用设定参数[96]人工偏载调整时,入仪表设定状态,将参数[95]、[96]都输入“1”,退出设定,仪表处于正常扩展显示状态下,把标准砝码放在要调整的位置(段或角)上,记录当前仪表显示的扩展显示值,按键输入需要调整的段位置和DLC地址,仪表显示后,输入标准砝码对应仪表扩展显示状态的实际数值,等仪表显示后,输入步记录下的数值,把仪表改为正常称重状态即可。这种方法可准确调整传感器的偏载误差,并可重复调整,但也比较费事。举个实例:1台50t汽车衡,有6个传感器,分度值为20kg,用10t砝码压角,有一个传感器超差,显示9980kg,在扩展状态下显示4992,则先记录下4992,再输入5000(10t砝码在仪表扩展显示状态下对应5000),等仪表显示后,输入4992,仪表可自动调整,使显示变为10t,同时扩展显示状态,可直接得到准确的误差值。如10t砝码仪表显示4996,则误差为:
e=4996×2kg-10000kg=-8kg
因此在检定时,可直接用仪表的扩展显示功能得到称量点的数字化整误差,省去了加感量砝码的繁琐工作,这也是仪表扩展显示功能的一大应用。
3.用设定参数[97]仪表显示的传感器偏载系数,通过改变传感器偏载系数进行调整,也是一种简单有效的方法。下面以实例说明具体调整方法。
1台50t汽车衡,分度值为20kg,有6个传感器,用10t砝码进行偏载检定,调整前仪表显示值如下:
1#传感器和2#传感器超差,需要调整,方法如下:
进入设定参数[97],仪表显示1#传感器的偏载系数是0.997420,2#传感器的偏载系数是1.001109,则要使1#、2#传感器显示调整为10t,1#、2#传感器的偏载系数(分别设为X1、X2)应调整为:9980/10000=0.997420/X1。
X1=0.999419
10020/10000=1.001109/X2
X2=0.999111
把参数[97]中1#传感器的偏载系数改为0.999419,2#传感器的偏载系数改为0.999111,退出设定状态,返回到称重状态,调整结束。
因此得到一个一般规律:偏载检定时,有误差时可直接在原偏载系数基础上加减相应的换算系数差值,并在设定状态输入即可。
综合以上几种偏载调整方法,第3种方法简单、省事,一般1次就可调好。
总之,对汽车衡进行偏载检定时,无论是采用模拟式传感器汽车衡还是DLC汽车衡,都要做到心中有数。对于模拟传感器,可用数字万用表毫伏档测量每只传感器的输出毫伏数是否一致,若不一致,则用加垫法调整,使各输出误差不大于0.5毫伏,再用砝码压角,记录下相应数据。然后根据实际情况再决定采用哪种方法进行调整。
计量工作是企业的基础工作之一。然而,在各个炼化企业中,计量仪表的使用情况参差不齐。几年来,我公司计量仪表检测率达到了98%。将这几年公司计量仪表的使用体会写出,供同行参考。
一、针对不同情况,对症下药
1.能源计量仪表存在的问题及整改措施
在炼化企业中能源计量仪表主要包括:蒸汽仪表、水表、电能表、燃料油表及风表、干气表。在上述计量仪表中,电能表、水表、燃料油表相对出现问题的概率较少。除去除氧水的计量仪表较特殊外,日常所用的新鲜水表、循环水表很少出现问题,所以能源计量仪表存在的问题主要集中在蒸汽仪表、风表及干气和除氧水表的计量问题上。
(1)除氧水的计量问题
除氧水难以计量的主要原因:一是除氧水温度高,一般为105℃;二是压力高,为1.3MPa,因而不能使用一般水表。因为一般的水表耐温范围于常温,耐压一般不超过1.0MPa。
许多单位都采用孔板计量除氧水,但其缺陷是,在离装置区较近且供电十分方便的情况下方能实现,而且不太直观。我公司采用的是罗茨流量计LC系列计量除氧水,使用该仪表安装位置不受限制、读数直观、计量准确,耐温、耐压都符合要求,使用多年一直很好。我公司采用的另一种是天津津东水表厂生产的热水表LXSCR系列,耐温90℃,耐压1.0MPa,使用情况良好。
(2)蒸汽计量问题
蒸汽计量的方式较多,比较常用和直观的还是旋翼式蒸汽计量表,型号为LFX。这种仪表适合于小型炼油厂作为蒸汽计量装置。旋翼式蒸汽计量表使用中主要存在的问题是定期保养和维修。目前我们采用LXSCR系列计量仪表,使用情况良好。
(3)气体的计量问题
炼油企业所涉及的气体计量仪表,一般就是压缩风的计量、干气的计量两种情况。压缩风的计量我公司一般采用孔板计量,而干气的计量由于装置的不同要求,孔板计量无法满足。由于干气中H2S的含量较高,孔板计量过程中引压管经常因腐蚀积锈,影响测量准确度,尤其使用时间一长,引压管堵塞造成无法计量。2000年检修后,我们选用LJS-BI型旋涡旋进式流量计作为干气计量表,使用情况良好。
2.物料类的计量仪表
炼油企业中,用于物料计量的仪表繁多,包括汽油、柴油、液化气、蜡油、渣油、原油的计量仪表及地秤。在以上计量仪表中,柴油、蜡油、渣油、原油的计量仪表在我公司运行正常,但汽油计量仪表、液化气计量仪表却一直是我公司较为头疼的问题之一。
(1)汽油计量问题
我公司加工的原油含硫量较高,使得用孔板计量汽油的方法因引压管堵及差压变送器的正负压室被腐蚀穿而无法正常使用。在这种情况下,只得采用检尺来计量汽油的产量。为了计量准确,我们只得采用罗茨流量计、椭圆齿轮流量计、浮子流量计等仪表来计量。经过不断摸索和筛选,浮子流量计因准确度差、读数不够直观而被淘汰,普通的罗茨流量计、椭圆齿轮流量计也因汽油腐蚀,每半年就得更换转子而被淘汰。后采用了不锈钢计量室加普通计数器组合到一起的罗茨流量计,较好地解决了汽油计量问题。
(2)液化气计量问题
液化气由于密度小(20℃时,密度0.57g/cm3)、气液相混合、腐蚀性强而难以计量。我公司采用过多种计量仪表,效果均不理想,所以在段时间内基本上采用了检尺的方法。但检尺误差大而不能满足考核的要求,因此,我们在充分调研的基础上采用E+H公司生产的PROMASS63质量流量计,自1999年投用以来,因其计量准确、维修率低、读数直观,赢得了大家的好评。
二、加强维修与保养,提高计量检测率
1.建立一支的计量仪表维修队伍
根据公司计量仪表的数量,我们成立了计量维修班,配备一名技术员负责计量仪表的选型、改进及处理维修过程中的技术问题。
2.注意跟踪计量仪表新技术,不断提高测量准确度
随着仪表自动化的迅速发展,新型计量仪表、计量技术不断出现,计算机用于产品计量已越来越被大多数单位所采用,质量流量计也因价格下调不断地被用户采纳。经过多年的发展,各种流量计的型式、结构、功能也有了很大改观,流量计使用起来更、更方便,这就需要我们在以后的实践中不断摸索经验,改进计量手段,为企业计量手段的不断提高做出贡献。
瞳距仪的小读数到0.5mm,且操作简单,在测量瞳距的过程中减少了人工测量带来的误差及在计算时造成的人为误差。因此,在验光配镜过程中瞳距仪的应用具有重要的意义。
1.使用瞳距尺测量瞳距的缺点
验光配镜一般需要在视近和视远两种状态下对患者的视力进行验配。因此,瞳距测量实际上也就包含了对患者视远时的瞳距测量和视近时的瞳距测量。通常情况下,我们把5m或5m以外的距离作为人眼的远用距离,而把30cm~2m作为人眼的近用工作距离,所以不同用途的眼镜需要的瞳距不一样。例如,戴着看电影、电视、开车的眼镜需要的是远瞳距;戴着读书、看报的眼镜需要的是近瞳距;对于渐进多焦点眼镜则既需要远瞳距又需要近瞳距。
在测量瞳距时,用直尺测出患者两眼平视5m以外某一时的瞳距值即为远瞳距值;而验光师要求患者两眼平视自己放在鼻前的食指,然后用直尺测出的瞳距值即为近瞳距值。这种方法有它自身的缺点和不足,表现为:
(1)难以验光师的双眼与患者的双眼及直尺在同一水平面内。
(2)不同的工作性质要求的近瞳距值不一样。例如,伏案工作的老师与电脑工作者的近用工作距离不一样。
(3)用公式换算远、近瞳距会带来计算误差。
(4)瞳距尺大多是塑料制品,使用时间长了会变形、破损,造成测量误差。
2.用瞳距仪测量瞳距的优点
瞳距仪就是为弥补人工测量瞳距的不足而设计生产的一种高新技术产品。它主要由光栅显示器及其控制、光学系统、机电系统及计算机软件等四部分组成。瞳距仪能快速、客观地测量出所需的各种不同工作距离的瞳距值。与直尺测量法相比,瞳距仪的优点表现在:
(1)操作简单。
(2)能客观准确地测量出患者的远瞳距。
(3)测量出远瞳距后,可以直接转换得到30cm、40cm、50cm等不同工作距离所需的近瞳距值,避免了人工换算带来的计算误差。
综上所述,眼镜店、医院眼科在验光配镜过程中配备瞳距仪,不仅可以大大减少验光师的工作量,还能方便、有效地测量瞳距。此外,瞳距值在配镜过程中是一项重要的参数,尤其是验配渐近各焦点镜片时,测量瞳高更是不可缺少的环节。因此配备计量准确的瞳距仪非常必要。
一、检定中的调整
1.水平仪零位偏移的调整
若水平仪调零范围偏向一侧或调不出零位,可将水平仪置于已调好水平的平板上,量程开关置于Ⅱ档位置。顺时针旋转调零旋钮,直至数值不变记下该读数;然后逆时针旋转调零旋钮,直至数值不变记下该读数;将两次记录的数值的值相加,即为该水平仪的调零范围。
旋转调零旋钮,使显示数变化调零范围的一半,用平口螺刀调整仪器左侧下方零位调整孔中的微调电位器,直至水平仪的显示值为零。此时,调零旋钮基本处于中间位置。
2.示值超差的调整
示值误差的调整在小角度检查仪上进行。若Ⅱ档超差,并且调整电位器变化不明显,应转至Ⅰ档进行调整。
在小角度检查仪起点零位及水平仪零位调好后,将“正向”或“负向”大测量范围所需尺寸的量块替换定位指示计下面的起点量块,然后使指示计继续指零。此时若水平仪超差,可调整背面增益调整孔内的微调电位器。面向孔时,逆时针旋转电位器,水平仪的数值值增大,反之减小。
二、常见故障的排除
1.手把组件容易发生的故障
(1)水平仪可用电池供电,若电池连接不当,B档显示“1”或“-1”,应检查电池安装是否正确;若B档显示<800数,电池电量不足,应更换电池。若“正”“负”电源中点断路,显示值较正常低(100~200)数,手把的电池仓内有一黑线(压在电池极性标牌下),可能装卸电池时,不慎将该线弄断,使得水平仪的供电方式改变,B档显示值偏低,水平仪稳定性明显变差,数字跳动。在电池电压符合要求的情况下,B档显示值为1200数左右。
(2)手把上的插座有3个功能:a.模拟量输出;b.差动测量;c.电源输入(注:外接电源可通过该插座给水平仪供电。外接电源供电后,B档电池检测功能失效,“0”档关机时仍显示随机数字)。
以上几种功能出现故障,均应检查手把背面各连接线的焊接点是否可靠。
2.壳体组件的故障
(1)数字缺划:液晶相应段码电路虚焊或接触不良。
(2)B档显示值不对:在排除电源供电电路的故障后,应检查D4二极管是否失效(注:元件序号以产品说明书所附电路原理图编号对应)。
(3)模拟量与显示值不符,检查调整ICL7160的35、36脚基准电压,应调整在(0.987~1.000)V之间。
(4)调零范围小,只有正常值的一半时,应检查R11有无故障。
(5)波段开关-5V没接通,将导致无换档。
3.底座组件引起的故障
(1)R4和C3、R5和C4构成正反馈网络,决定振荡器的频率。R3和R6构成负反馈网络,决定振荡器的幅度振荡波形。检查T3、IC2有无损坏,有关的阻容元件是否完好,振荡幅度的调整R11实现。
(2)R1=R2时,则输出电压Vo=-Vs,无倒相应检查IC1或C1。
(3)在阻抗变换电路中R15的接地应可靠,否则水平仪易出现不稳的因素。
(4)示值超差,先调整增益调整孔内的微调电位器,若调不过来,则需调整IC3接线柱上的固定电阻R31。示值偏小,减少R31阻值;示值偏大,增加R31阻值。
(5)采用运算放大器IC4与RC元件组成低通滤波电路,水平仪出现数字跳动等现象,检查C9是否可靠。
(6)零位偏移可调整零位调整孔中的R13半可调电位器,若调不过来,则需调整IC1、IC2上的两对接线柱上的固定电阻R12、R14,并且与C6相位调整结合起来进行。
(7)如果波段开关上的-5V加在Ⅱ档时,已输入到电路,仍无换档,则应检查T6场效应管及决定换档比例的相关电阻。
(8)传感器引起的故障有:零位偏移、回零不好和稳定性差。
传感器是水平仪的核心部件,其故障的判断在电路故障已排除后进行。传感器出现故障,一般情况下更换经过老化处理、筛选出的合格品,并且电路全部需重新调整。
单盘天平一般不易出毛病,即使出现故障也往往是光学读数系统的问题。常见的有:
1.投影屏亮度不够。除了电源电压不足之外,这主要是光源聚焦不正或聚光管位置不当使得光束不能照在投影屏的中央。调修方法是慢慢转动光源灯,当光亮满屏时,停止转动并固定光源灯,若转动光源灯的角度仍不能使光亮展开时,则说明聚光管位置不当,此时应松开聚光管固定螺钉,前后移动聚光管,待投影屏上光亮分布均匀后,将聚光管固定螺钉拧紧。
2.微分标牌影像模糊。主要是由于放大镜放大距离不对,影像未聚集。调修时,稍稍松开放大镜的固定螺钉,将放大镜前后移动直到影像清晰时固定紧固螺钉。
3.影像歪斜。主要是微分标牌安装偏斜或棱镜不水平。调整时,将横梁取出,把微分标牌固定螺钉略微松开,对着灯光拨正标牌并拧紧固定螺钉,然后装上横梁,再开启天平观察,反复调整,直至调好为止。棱镜不水平,则应调好棱镜的水平。
4.微分标牌偏离读数双线。这是由于棱镜的折射角度不对造成的。这时,应将棱镜紧固螺钉松开,稍微转动棱镜,边调边观察,当读数双线能盖住微分标牌影像分度线的2/3时,用手压住棱镜,拧紧固定螺钉。调整棱镜折射角度时,只能略微转动棱镜,若一下转动过多,将引起更大差异。